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機(jī)械社區(qū)
標(biāo)題:
液壓泵嚴(yán)重磨損原因分析及改進(jìn)
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作者:
lisong8891
時(shí)間:
2009-5-10 17:31
標(biāo)題:
液壓泵嚴(yán)重磨損原因分析及改進(jìn)
液壓泵嚴(yán)重磨損原因分析及改進(jìn) 故障現(xiàn)象及原因分析 在維修時(shí)從以下三點(diǎn)查找故障原因,,并對系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn):(1)檢查動臂油缸的內(nèi)漏情況。最簡單的方法是把動臂升起,,看其是否有明顯的自由下降,。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應(yīng)予更換,。(2)檢查操縱閥,。首先清洗安全閥,,檢查閥芯是否磨損,,如磨損應(yīng)更換。安全閥安裝后若仍無變化,,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴(yán)重應(yīng)更換。(3)測量液壓泵的壓力,。若壓力偏低,,則進(jìn)行調(diào)整,加壓力仍調(diào)不上去,,則說明液壓泵嚴(yán)重磨損,。 一般來說,造成動臂帶載不能提升的主要原因?yàn)椋?a.液壓泵嚴(yán)重磨損,。在低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)泵內(nèi)泄漏嚴(yán)重,;高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),泵壓力稍有提高,,但由于泵的磨損及內(nèi)泄,,容積效率顯著下降,很難達(dá)到額定壓力。液壓泵長時(shí)間工作又加劇了磨損,,油溫升高,,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,,喪失密封能力,,液壓油變質(zhì),最后導(dǎo)致故障發(fā)生,。 b.液壓元件選型不合理,。動臂油缸規(guī)格為70/40非標(biāo)準(zhǔn)系列,密封件亦為非標(biāo)準(zhǔn)件,,制造成本高且密封件更換不便,。動臂油缸缸徑小,勢必使系統(tǒng)調(diào)定壓力高,。 c.液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,。由圖1可知,操縱閥與全液壓轉(zhuǎn)向器為單泵串聯(lián),,安全閥調(diào)定壓力分16MPa,,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa。液壓泵經(jīng)常在滿負(fù)載或長時(shí)間超負(fù)荷(高壓)情況下工作,,并且系統(tǒng)有液力沖擊,,長期不換油,液壓油受污染,,加劇液壓泵磨損,,以致液壓泵泵殼炸裂(后曾發(fā)現(xiàn)此類故障)。 2 改進(jìn)及效果(l)改進(jìn)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì),。經(jīng)過多次論證,,最后采用先進(jìn)的優(yōu)先閥與負(fù)荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向器形式,見圖2,。新系統(tǒng)能夠按照轉(zhuǎn)向要求,,優(yōu)先向其分配流量,無論負(fù)載大小,、方向盤轉(zhuǎn)速高低均能保證供油充足,,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由于轉(zhuǎn)向回路供油過多而造成功率損失,,提高了系統(tǒng)效率,,降低了液壓泵的工作壓力。(2)優(yōu)化設(shè)計(jì)動臂油缸和液壓泵造型,,降低系統(tǒng)工作壓力,。通過優(yōu)化計(jì)算,,動臂油缸采用標(biāo)準(zhǔn)系列80/4。液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r,,系統(tǒng)調(diào)定壓力為14MPa,,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。(3)在使用過程中還應(yīng)注意裝載機(jī)的正確使用與維護(hù),,定期添加或更換液壓油,,保持液壓油的清潔度,加強(qiáng)日常檢查和維護(hù),。
作者:
wuweibin1975
時(shí)間:
2009-6-19 00:12
河南新鄉(xiāng)的故事剛拜讀完,崇拜ing
作者:
qiming4268
時(shí)間:
2009-7-12 23:03
很少見這種現(xiàn)象,負(fù)荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向早都普及了
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