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標(biāo)題:
淺析DAIHATSU副機排氣閥桿頻繁斷裂的原因及解決方法
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作者:
woohan027
時間:
2010-10-13 15:04
標(biāo)題:
淺析DAIHATSU副機排氣閥桿頻繁斷裂的原因及解決方法
副機既是船舶的動力來源,,也是船舶安全營運的保障。副機的基本構(gòu)造雖然不是太復(fù)雜,,但其工作原理及輔助裝置的功能,,卻同船舶的大型主機相差無幾。在實際工作中由于管理上的疏忽,,任何一個環(huán)節(jié)如果出現(xiàn)了問題,,都可能引起非常嚴(yán)重的機損事故,。其結(jié)果不但給保養(yǎng)工作增添了不必要的麻煩,,也會給船公司造成額外的經(jīng)濟(jì)損失,在實際工作中必須引起管理人員的關(guān)注,。
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一.故障的發(fā)現(xiàn)
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筆者于2006年5月中旬,,上“XXX”輪接任輪機長工作。這是一條由日本制造的近25年的船舶,。交接班時查閱輪機日志和副機檢修記錄,,發(fā)現(xiàn)該輪的NO.3副機已很久沒有使用。是什么原因讓這臺副機長期擱置不用呢,?在交班的注意事項中是這樣記載的:“排氣閥桿曾經(jīng)發(fā)生過三次斷裂,,事故原因不明盡量少用或者不用”。一條將近25年的老齡船,,其機電設(shè)備老化是必然的現(xiàn)象,。如因該副機曾出現(xiàn)過故障就停止使用,勢必會加重其它兩臺副機的工作負(fù)擔(dān),,這樣既縮短了其它副機的檢修時間,,也增加了管理人員的維修保養(yǎng)的難度,,其結(jié)果對船公司和船舶都會產(chǎn)生不利的影響。
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二.故障發(fā)生的經(jīng)過
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由于老齡船舶的機電設(shè)備逐漸老化,,無形中增大了船舶的維修保養(yǎng)難度,,如果再加上某些設(shè)備不能正常使用,勢必會給安全營運帶來負(fù)面的影響,。筆者在接班后利用工作之余,,召集有關(guān)人員調(diào)查NO.3副機發(fā)生故障的經(jīng)過,并仔細(xì)地查閱了該副機以往的檢修記錄,。
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NO.3 DAIHATSU
副機故障的歷史記錄:
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,、該副機在運行3916小時后,進(jìn)行了一次“常規(guī)吊缸檢修”,,兩月之后再一次“吊缸檢修”,。兩次檢修的間隔僅1616小時,這其中的原因不言而喻,。由于這一段時間的記錄不詳,,所以筆者在此不想過多敘述。
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,、該副機的排氣閥桿,,第一次發(fā)生斷裂故障是在航行期間。故障之后進(jìn)行了全面而細(xì)致的檢查,,并在第四缸內(nèi)發(fā)現(xiàn)一只斷裂的排氣閥,。這次故障造成了該副機的缸頭/缸套/活塞破裂、連桿嚴(yán)重彎曲變形,、曲軸瓦變形損壞,、大量的冷卻水漏進(jìn)曲拐箱的滑油中,同時在透平廢氣端的噴嘴環(huán)處,,發(fā)現(xiàn)了大小不等的一些金屬碎塊,,萬幸是沒有對該副機的透平造成損壞。在經(jīng)過檢修更換部分損壞的部件后,,該副機又似乎恢復(fù)了“原樣”,,第一故障距上次“吊缸檢修”,該副機運行了1595小時,。
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,、該副機的排氣閥桿,第二次發(fā)生斷裂故障是在錨泊期間,。故障的特征與第一次幾乎是如出一轍,,這次是在第一缸內(nèi)發(fā)現(xiàn)一只斷裂的排氣閥。由于停車及時所以損壞的部件比上一次少,。為了杜絕同樣的故障繼續(xù)發(fā)生,,再次對該副機進(jìn)行了“吊缸檢修”,。在更換已損壞部件的同時,將所有的排氣閥及排氣閥套換新,。第二次故障距第一次的故障,,該副機運行了1086小時。
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,、 該副機的排氣閥桿,,第三次發(fā)生斷裂故障是在卸貨期間。此次是第六缸的排氣閥發(fā)生斷裂故障,,萬幸的是斷裂的排氣閥沒有落入氣缸內(nèi),,所以故障對該副機沒有造成更大的損壞。第三次故障距第二次的故障,,該副機也運行了1523小時,。
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、 在第三次故障之后經(jīng)過檢修,,該副機間斷地使用了62小時,,便長期擱置起來而停止了使用。
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綜上所述,,在不到一年的時間里,,該輪的NO.3副機曾在正常運行中,排氣閥連續(xù)發(fā)生三次斷裂故障,。前兩次故障導(dǎo)致斷裂的排氣閥,,落入了正在運行中的副機氣缸內(nèi),造成了一系列部件嚴(yán)重?fù)p壞,。由于發(fā)生故障的原因難以查明,,所以曾令許多人感到困惑不解。筆者認(rèn)為在實際工作中,,應(yīng)該本著由易到難的原則,,去分析故障發(fā)生的原因,。
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三.故障原因的分析
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船舶任何設(shè)備發(fā)生故障,,都是具有一定的原因的。如果故障的原因不能被及時查明,,那么類似的故障必將繼續(xù)發(fā)生下去,。通過查閱NO.3副機的歷史記錄,認(rèn)為該副機連續(xù)三次發(fā)生同樣故障,,起因都是由于排氣閥桿斷裂所引起的,。問題是為什么排氣閥桿會頻繁地發(fā)生斷裂呢?雖然排氣閥桿斷裂具有一定的突發(fā)性和偶然性,,但是輪機人員疏于管理也會促使故障的發(fā)生,。只有查出排氣閥桿斷裂的原因,,才是解決該副機故障的關(guān)鍵所在。
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NO.3 DAIHATSU
副機故障的分析過程:
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,、 排氣閥三次斷裂的時間分別是在檢修后的1595/1086/1523小時,,間隔時間為1000-1500小時左右。因此在對該副機進(jìn)行保養(yǎng)時,,應(yīng)縮短檢查周期加大檢修力度,。
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、 排氣閥桿三次斷裂的部位均在閥桿的哈夫塊處,,此部位是閥桿通過哈夫塊與彈簧連接處,,由于該部位的熱應(yīng)力和疲勞應(yīng)力比較集中也容易磨損,所以必須使用足夠的滑油對其進(jìn)行有效的冷卻和潤滑,。
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,、 三次故障斷裂的排氣閥桿,既有日本制造的也有中國生產(chǎn)的,。這基本上可以排除排氣閥,,由于產(chǎn)地不同而質(zhì)量有差異的說法。
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,、 檢查斷裂的排氣閥桿發(fā)現(xiàn),,氣閥間隙處調(diào)節(jié)油量的錐形螺釘,在前兩次故障時由于忙亂而不知去向,,第三次卻發(fā)現(xiàn)錐形調(diào)節(jié)螺釘散落在缸頭上,。
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、 據(jù)曾兩次上過該輪的人員回憶,,以前NO.2副機進(jìn)氣閥桿也發(fā)生過斷裂,,檢修時發(fā)現(xiàn)錐形調(diào)節(jié)螺釘也散落在缸頭上,所幸的是當(dāng)時沒有造成其它部件的損壞,。
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. 查閱副機說明書和核對備件得知,,進(jìn)氣閥頭的直徑大于排氣閥頭的直徑,進(jìn)氣閥桿斷裂時被擋在缸套的凹槽上,,排氣閥桿斷裂時卻落入副機的氣缸內(nèi),,從而導(dǎo)致了一系列的部件被瞬間損壞。
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,、 筆者在接班后經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),,三臺副機的搖臂油質(zhì)不佳(混有柴油和水分)壓力也偏低,運行中油壓沒有達(dá)到副機說明書要求的2-3kg/c㎡,。
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通過深入分析發(fā)現(xiàn),,NO.3副機排氣閥桿頻繁發(fā)生斷裂的原因,應(yīng)該被鎖定在閥桿頂端的哈夫塊處,進(jìn)而最終被鎖定在該處的冷卻和潤滑效果上,。該輪的副機額定轉(zhuǎn)速高達(dá)900 rpm,,搖臂拍打閥桿的次數(shù)相對較高。如果由于振動而使錐形調(diào)節(jié)螺釘脫落,,那么潤滑油就會通過錐形調(diào)節(jié)螺絲孔,,直接噴到缸頭搖臂罩內(nèi)的其它地方,造成閥桿頂端與哈夫塊接觸面處嚴(yán)重缺油,,使該部位得不到足夠而有效的冷卻和潤滑,。加劇了該部位的熱應(yīng)力和疲勞應(yīng)力的集中,因此導(dǎo)致了副機排氣閥桿頻繁地發(fā)生斷裂,。
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綜上所述,,筆者認(rèn)為錐形調(diào)節(jié)螺釘從副機的搖臂上脫落,造成了該部位沒有足夠而有效的冷卻和潤滑,,這是引起副機排氣閥桿頻繁斷裂的主要原因,!
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四.故障解決的方法
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在2006年6月主管人員交接班時,接班的輪機員回憶在其它輪工作期間,,也曾經(jīng)遇到過副機排氣閥桿斷裂故障,。發(fā)生故障的原因當(dāng)時雖然也沒有定論,但是在副機的缸頭上卻發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)螺釘,,這件事讓筆者更加堅定了自己的判斷,。既然故障原因是錐形調(diào)節(jié)螺釘由于振動而從搖臂上脫落,導(dǎo)致了閥桿頂端與哈夫塊接觸面沒有足夠而有效的冷卻和潤滑,,那么我們就應(yīng)該在這方面加大檢修的力度,,深入細(xì)致檢查搖臂潤滑系統(tǒng)的每一個環(huán)節(jié),以便使問題得到完全徹底地解決,。
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NO.3 DAIHATSU
副機故障的解決過程:
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,、徹底清潔該副機的搖臂油柜,清洗吸入濾器和回油濾網(wǎng),。并在搖臂油柜內(nèi)放一塊磁鐵,,以便吸附搖臂潤滑油系統(tǒng)的金屬磨料,來保證油路暢通和減少接觸面的磨損,。
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,、解體該副機的搖臂油泵更換已磨損的部件,重新調(diào)節(jié)搖臂油泵的安全閥壓力,,以達(dá)到說明書要求的壓力2-3kg/c㎡,。
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3
,、拆卸該副機的搖臂油管路,,反復(fù)細(xì)致地清洗徹底吹通,以保證搖臂潤滑油管路的暢通無阻。
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,、檢查收緊該副機搖臂罩內(nèi)的各種管路接頭,,杜絕或減少漏泄以保證搖臂潤滑油的質(zhì)量。
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5,、重新調(diào)節(jié)并鎖緊該副機搖臂上的錐形調(diào)節(jié)螺釘(必要時重新攻絲),,來保證各接觸面的最佳供油率,以達(dá)到足夠而有效的冷卻和潤滑,。
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,、解體研磨排氣閥并更換閥桿導(dǎo)套,在閥桿與哈夫塊接觸面的下邊緣,,焊制一凸點以防止閥桿萬一斷裂時,,落入該副機的氣缸內(nèi)打壞其它部件。
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,、定期清洗搖臂油柜,,更換被污染的搖臂油�,?s短搖臂上運動部件的檢查周期,,由過去的每周檢查一次,縮短到每班至少檢查一次,。一旦發(fā)現(xiàn)問題立即解決,,把故障的苗頭消滅在萌芽之中。
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通過上述一系列的解決方法,,有效地改善了NO.3副機閥桿頂端,,與哈夫塊接觸面的冷卻和潤滑效果,隨后我們將該副機投入了正常運行,。到筆者撰寫此文時,,該副機已正常運行了近八個月,再也沒有發(fā)生過排氣閥斷裂的故障,。
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五.工作中的反思
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通過對NO.3副機故障的細(xì)致分析以及解決方法,,可以認(rèn)為錐形調(diào)節(jié)螺釘脫落是造成故障的主要原因。一只不足5cm長,、0.5cm粗的錐形調(diào)節(jié)螺釘,,由于受到搖臂和閥桿的高頻往復(fù)振動,造成了錐形調(diào)節(jié)螺釘螺紋磨損而脫落,。如果值班人員不按時對搖臂進(jìn)行檢查,,那么這種破壞性極大的隱患很難被發(fā)現(xiàn)。就是這只調(diào)節(jié)搖臂供油率的錐形螺釘,,將問題變得復(fù)雜而且遲遲得不到解決,。雖然調(diào)節(jié)螺釘脫落具有突發(fā)性和偶然性,但是故障發(fā)生之后如果能及時找出原因,那么以后同類型的故障是完全可以避免的,。這三起突發(fā)性故障為我們及時敲響了警鐘,,我們應(yīng)該從各種各樣的故障中吸取教訓(xùn)。尤其是那些在老齡船上工作的同行們,,應(yīng)該把工作的每一個環(huán)節(jié)做實做細(xì),,及時發(fā)現(xiàn)問題快速找出解決的方法,才能杜絕類似故障重復(fù)地發(fā)生下去,。
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在船上工作雖然不難,,但要想做好每一項工作卻是不容易的。主管人員不但要有較強的責(zé)任心,,而且要熟練掌握所分管設(shè)備的特性,。盡管各種設(shè)備之間有一定的聯(lián)系,但是也存在不同的特性,。在工作中處理突發(fā)性故障時,,不僅要有正確的理論作指導(dǎo),而且還靠豐富的經(jīng)驗來實踐,。要堅持不懈地加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),,通過學(xué)習(xí)來提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。只有這樣才能在今后的工作中,,把船舶的機電設(shè)備管理的更好,、更完善!
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