我公司一臺進口數(shù)控磨床,,采用FANUC210I-T系統(tǒng),機床X軸配裝HEIDENHAIN(海德漢)LS176光柵尺,,X軸構(gòu)成全閉環(huán),。加工時帶有自動量儀,加工過程進行自動測量,。
近日,,上班開機后,進行手動回參考點時,,機床發(fā)生90號報警,,內(nèi)容為:REFERENCE RETURNINCOMPLETE。系統(tǒng)說明書上解釋信息是:The reference position return cannot be performed normally becausethe reference position return start point is too close to the reference posi-tion or the speed is too slow. Separate the start point far enough fromthe reference position, or specify a sufficiently fast speed for referenceposition return. Check the program contents.(參考點返回的起點太接近參考點位置或返回的速度太慢不能執(zhí)行參考點返回,。參考點離起點要足夠遠或為返回指定適當快的速度),。
; o* L8 J K+ K% O) E% j3 ]3 c2 P+ D故障診斷,按報警提示,,檢查減速行程開關(guān)是否位移或損壞,,位置正常,開關(guān)輸入信號都有,,開關(guān)良好,。返回參考點時的快帶,慢速都沒有問題,,仔細觀察,,發(fā)現(xiàn)在壓上減速開關(guān),正常減速,,回參考點時,,一脫開行程開關(guān),X軸就停止移動,,報警出現(xiàn),。而進行手動移動X軸,正常,,檢測光柵信號線都正常,。此情況是第一次遇到,咨詢FANUC公司和機床廠達諾巴特也無所獲,,均答可能是離參考點位置太近或速度太慢造成),但公司設備又要急需運轉(zhuǎn),,進行生產(chǎn),。
" V$ H0 v: N+ ^故按此判斷,初步判斷為在回參考點時,,快速,,減速都很正常,,錯誤就發(fā)生在脫開行程開關(guān)后,而按正常返回參考點,,此時,,應該慢速 尋找編碼器零位信號才是,故可能原因是未找到零點信號,,造成機床報警,。而X軸裝有光柵,故可能是光柵污染或損壞,,造成無法找到光柵零標,,機床不能進行回參考點任務。因生產(chǎn)急需,,不能停機長時間檢修,,故一個是先關(guān)光柵尺,用伺服電機內(nèi)裝編碼,,看能否進行回參考點,。如可以,就先關(guān)閉光柵,,改為半閉環(huán),,以緩解生產(chǎn)壓力。
設置修改機床參數(shù):
. c+ h) l" p3 p' E- j4 a1815 #1 由1改為0,,使用不分離式編碼器(增量式編碼器,,如是絕對編碼器,此處應該設為1,,詳見參數(shù)說明書)
o. L+ n6 }1 L: ~) A) w& U: q2084 2085 N/M齒輪比 ( 設定=電機一轉(zhuǎn)移動量(絲杠毫米數(shù))/1000 ) 本機設為:1/100
) y8 L0 `8 E0 A0 k% U' G另其它伺服相關(guān)參數(shù)可在伺服設定畫面進行設定,,具體參數(shù)號想不起來,就按伺服畫面設置
AMR : 0
CMR : 2
速度環(huán) : 8192
位置環(huán) : 12500
0 Q( }1 z* A) r" x) c. j0 R參考計數(shù)器容量(1825) : 10000
關(guān)機重新開機,,進行返回參考點,,正常返回到參考點,建立機床坐標系,,機床空運行,,正常。正常投入使用,。
6 d. ^1 ` \" V) g; j' U# h/ y故故障判斷為光柵尺,,在返回參考點時,不能找到光柵零標,,造成90號報警,。因機床急需運轉(zhuǎn),故到此,,光柵故障沒有繼續(xù)查下去,,今天就寫到這,,等光柵尺拆卸檢修后再更新。
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |