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標題: 液壓泵嚴重磨損原因分析及改進 [打印本頁]

作者: 劉偉2008    時間: 2007-12-9 20:36
標題: 液壓泵嚴重磨損原因分析及改進
液壓泵嚴重磨損原因分析及改進
     故障現象及原因分析:% y" m) o5 r; H% u6 J. y5 z$ A
    在維修時從以下三點查找故障原因,,并對系統(tǒng)進行改進:
  E9 }/ [: x. z% ]1 |1 ]3 d   1)檢查動臂油缸的內漏情況,。最簡單的方法是把動臂升起,,看其是否有明顯的自由下降,。若下落明顯則拆卸油缸檢查,,密封圈如已磨損應予更換,。 " O; G2 g. J4 d
   2)檢查操縱閥,。首先清洗安全閥,,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換,。安全閥安裝后若仍無變化,,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為006mm,磨損嚴重應更換,。   b) s6 U$ e8 `  t- E  [% e: [3 l0 k/ H* }
   3)測量液壓泵的壓力,。若壓力偏低,則進行調整,,加壓力仍調不上去,,則說明液壓泵嚴重磨損。 7 x- I* j  d- D  {* ~/ t

) ]4 |  w7 y/ F9 r$ K2 {1.
一般來說,,造成動臂帶載不能提升的主要原因為:
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2 r  M. J" L* g9 P7 ra.
液壓泵嚴重磨損,。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,,泵壓力稍有提高,,但由于泵的磨損及內泄,容積效率顯著下降,,很難達到額定壓力,。液壓泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化,、損壞,喪失密封能力,,液壓油變質,,最后導致故障發(fā)生。 , D+ f; B/ }- W% w4 v3 U4 Y1 Q1 J
b.液壓元件選型不合理,。動臂油缸規(guī)格為7040非標準系列,,密封件亦為非標準件,制造成本高且密封件更換不便,。動臂油缸缸徑小,,勢必使系統(tǒng)調定壓力高。
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c.液壓系統(tǒng)設計不合理,。由圖1可知,,操縱閥與全液壓轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa,。液壓泵經常在滿負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作,并且系統(tǒng)有液力沖擊,,長期不換油,,液壓油受污染,,加劇液壓泵磨損,以致液壓泵泵殼炸裂(后曾發(fā)現此類故障),。 8 _8 F9 L) P2 H3 h
2.改進及效果,。
$ C* L# K  z- `* F0 M   l)改進液壓系統(tǒng)設計。經過多次論證,,最后采用先進的優(yōu)先閥與負荷傳感全液壓轉向器形式,,新系統(tǒng)能夠按照轉向要求,優(yōu)先向其分配流量,,無論負載大小,、方向盤轉速高低均能保證供油充足,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,,從而消除了由于轉向回路供油過多而造成功率損失,,提高了系統(tǒng)效率,降低了液壓泵的工作壓力,。 1 [% F# J" o  n3 R1 k0 A2 t
2)優(yōu)化設計動臂油缸和液壓泵造型,,降低系統(tǒng)工作壓力。通過優(yōu)化計算,,動臂油缸采用標準系列804,。液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統(tǒng)調定壓力為14MPa,,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求,。 1 N" e- D' H5 n% b: h! y$ l
   3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換液壓油,,保持液壓油的清潔度,,加強日常檢查和維護。
作者: jpp181    時間: 2014-11-16 15:32
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