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機(jī)械社區(qū)
標(biāo)題:
數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的維護(hù)
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作者:
菲力四達(dá)
時(shí)間:
2008-9-18 22:06
標(biāo)題:
數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的維護(hù)
系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動(dòng)、機(jī)械故障,、機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常,、機(jī)床位置環(huán)異常或控制邏輯不妥,,是生產(chǎn)中數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的常見原因,,找出相關(guān)故障點(diǎn)并進(jìn)行處理,機(jī)床均可恢復(fù)正常。
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生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)遇到數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障,。此類故障隱蔽性強(qiáng),、診斷難度大。導(dǎo)致此類故障的原因主要有五個(gè)方面:(1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動(dòng)或變化,。(2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULL OFFSET)異常,。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。(4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,,即電氣及控制部分故障,。(5)機(jī)械故障,如絲桿,、軸承,、軸聯(lián)器等部件。此外,,加工程序的編制,、刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常,。
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1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動(dòng)
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系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位,、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等,。例如SIEMENS,、FANUC數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種,。機(jī)床修理過程中某些處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,,故障處理完畢應(yīng)作適時(shí)地調(diào)整和修改,;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動(dòng)也可能造成參數(shù)實(shí)測(cè)值的變化,,需對(duì)參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求,。
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2.機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常
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一臺(tái)THM6350臥式加工中心,采用FANUC 0i-MA數(shù)控系統(tǒng),。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過程中,,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切),。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的,。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng)、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,,且回參考點(diǎn)正常,;無任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。分析認(rèn)為,,主要應(yīng)對(duì)以下幾方面逐一進(jìn)行檢查,。
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(1)檢查機(jī)床精度異常時(shí)正運(yùn)行的加工程序段,,特別是刀具長(zhǎng)度補(bǔ)償,、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對(duì)及計(jì)算。
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�,。�2)在點(diǎn)動(dòng)方式下,,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,經(jīng)過視,、觸,、聽對(duì)其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)聲音異常,,特別是快速點(diǎn)動(dòng),,噪聲更加明顯。由此判斷,,機(jī)械方面可能存在隱患,。
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(3)檢查機(jī)床Z軸精度,。用手脈發(fā)生器移動(dòng)Z軸,,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),,配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況。在單向運(yùn)動(dòng)精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),,手脈每變化一步,,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,,定位精度良好,。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:①機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1),;③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動(dòng),,表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與手脈給定值相等(斜率等于1),,恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng),。
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無論怎樣對(duì)反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外,,其他各段變化仍然存在,,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,,第①段的移動(dòng)距離也越大,。
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分析上述檢查認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常;二是機(jī)械方面有故障,;三是存在一定的間隙,。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠完全脫開,,分別對(duì)電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查,。電機(jī)運(yùn)行正常;在對(duì)機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),,用手盤動(dòng)絲杠時(shí),,返回運(yùn)動(dòng)初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動(dòng),。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落,。更換后機(jī)床恢復(fù)正常,。
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3.機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常
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一臺(tái)數(shù)控立式銑床,配置FANUC 0-MJ數(shù)控系統(tǒng),。在加工過程中,,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,,且電機(jī)啟動(dòng)時(shí)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺電機(jī)抖動(dòng)比較嚴(yán)重,啟停時(shí)不太明顯,,JOG方式下較明顯,。
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分析認(rèn)為,故障原因有兩點(diǎn),,一是機(jī)械反向間隙較大,;二是X軸電機(jī)工作異常,。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,,對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對(duì)存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償,;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),,X軸電機(jī)的抖動(dòng)消除,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常,。
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4.機(jī)床位置環(huán)異�,;蚩刂七壿嫴煌�
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一臺(tái)TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 18i,全閉環(huán)控制方式,。加工過程中,,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,精度誤差最小在0.006mm左右,,最大誤差可達(dá)到1.400mm,。檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系,。在MDI方式下,,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90 G54 Y80 F100;M30,;”,,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為“-1046.605”,記錄下該值,。然后在手動(dòng)方式下,,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,,待機(jī)床停止后,,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992”,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm,。按照同樣的方法,,將Y軸點(diǎn)動(dòng)到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該語句,,數(shù)顯的示值不定,。用百分表對(duì)Y軸進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過大,。對(duì)Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補(bǔ)償,,均無效果,。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢,?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,,當(dāng) Y軸松開時(shí),,主軸箱向下掉,造成了超差,。
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對(duì)機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,,即在Y軸松開時(shí),,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開,;而在夾緊時(shí),,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉,。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決,。
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