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標(biāo)題: 20年前的以車代磨工藝和未解之迷 [打印本頁]
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-3 08:48
標(biāo)題: 20年前的以車代磨工藝和未解之迷
本帖最后由 狙擊手 于 2016-12-3 08:54 編輯 . s. B1 {; [7 J a5 d$ h& K" f( N5 g
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20年前的以車代磨工藝和未解之迷
引子
世界在飛速發(fā)展,,各種數(shù)控機(jī)床,,涂層可轉(zhuǎn)位刀具,、超硬刀具的應(yīng)用將批量精確加工發(fā)揮得淋漓盡致,,很多工人開玩笑說,現(xiàn)在只要會按按鈕就行了,!以至于今天有人想買焊接刀,,被人好好的笑話了一下! 但在二十年前,,焊接刀具,、普通機(jī)床還是有很大市場,也是鍛煉手藝和思維方式的良好環(huán)境,。想起了20年前的一個小故事,可能有些細(xì)節(jié)不太記得,,但覺得很有意義,,很有必要分享。
買買買,!買不到,?!
——難點急診——
九三年九月底,公司有一個零件要開發(fā),,看起來就一個圈圈,,20Crmo,滲碳淬火Hrc
58-65,,外徑是φ73mm,,加工部位是孔徑φ50(+0.05/0),,粗糙度Ra1.6,垂直度0.03,,零件軸向厚度才13mm,,徑向厚度才11.5mm,加工長度5.5mm,,日產(chǎn)四百個,。這零件屬于弱剛性,高硬度,、薄壁件,,在當(dāng)時來說,正常的工藝是用內(nèi)圓磨床做,,保證尺寸精度和粗糙度是比較靠譜的,。但如果用內(nèi)圓磨加工,經(jīng)過測試:至少十五分鐘一個,,也就是說加上換砂輪和調(diào)整,、測量,要十八臺磨床才能勉強(qiáng)完成任務(wù),,還必須是有技術(shù)的有責(zé)任心的人,;如果是六臺內(nèi)圓磨床,要三班倒才能做完,;前提還是產(chǎn)量不增加,。那時正是江鈴的發(fā)展階段,不增量是不大可能的事,。事實也正是如此,,四年后是每天八百六十個間隔墊塊,如果真用了磨削工藝,,那可是大問題了,。廠領(lǐng)導(dǎo)也是技術(shù)出身,怎會不知道風(fēng)險,,在九三年,,當(dāng)時的資源也就只有普車和焊接車刀,確實比較難做,。 組織了車削驗證,,可總是不能保證尺寸精度:材料硬,加工讓刀造成尺寸不穩(wěn),;然后就是隨之而來的刀具嚴(yán)重磨損,;再就是車好了松夾就變形,通端不過;還有就是不敢夾太緊,,造成加工時打滑,,工件飛出,刀具損毀,。
工件部位示意圖 那時我并沒有什么特別之處,,就是能把手頭的事做好,從來不怕苦怕累,,師傅們只要我問都會細(xì)心指導(dǎo),,分析講解,讓我學(xué)習(xí)很多經(jīng)驗,,我?guī)煾邓謇锲嫦壬怯袔礁哒校呵鞍肽曛粶?zhǔn)看和問,,后半年只能按師傅說的干,再半年只能回答,,不能提問,!
不知道怎么廠長親自找到我,要我試驗一下以車代磨工藝,,我居然什么都沒問就答應(yīng)了,。
結(jié)果是可想而知的,大家遇到的問題,,我也一個沒少的遇到,,也沒去問大家,因為如果師傅們知道解決的辦法,,也輪不到我這剛畢業(yè)的毛頭小伙費(fèi)心思,。
在痛苦的幾天實驗中,有時加工工件后,,零件表面連痕跡都不太明顯,,刀尖刃磨的圓弧卻整個都崩沒了……每次都失敗后,交貨期也越來越近,,但從來不會超過五件連續(xù)的合格品……
如同醫(yī)生一樣,,沒有針對性的措施,就不能解決明顯的問題,!我必須面對若干主要問題逐個解決,,才能組成一個完整方案。至少有以下幾個問題:
①讓刀,,②刀具嚴(yán)重磨損,③夾緊變形,,④夾不緊工件飛出�,、輷Q刀后的調(diào)整尺寸問題⑥每次進(jìn)刀精度問題,⑦夾具垂直度不良等問題,。
如果我按常理出牌,,結(jié)果并不會有什么變化,!但那還會是我嗎?
我把問題列舉:首先保證刀具能耐用(不耐用,,是否是讓刀也不好說),;消除機(jī)床間隙帶來的讓刀,普車批量加工,,滑動件之間的間隙就是讓刀的源泉,;不能夾緊不能不夾緊,那就找個平衡點,;夾具要有垂直度,;對刀調(diào)整必須穩(wěn)定可靠等。
具體實施:沒有采用內(nèi)孔刀,,而是用了刀片位置相對短的外圓刀改制,,因為鍛打的焊接內(nèi)孔刀,考慮多用途,,都是比較長的,,而這個零件很短小,用外圓車刀改制即可縮短很多,,剛性好,;刀刃部位采用負(fù)前角,良好的排屑方向,,良好的吸熱散熱能力,,選用焊接YW1材質(zhì)焊接后保溫12小時。
只要中拖板是活動的,,尺寸就會變,,固定中拖板不就不會變了嗎?那么,,固定中拖板后怎么調(diào)整尺寸,?大拖板要進(jìn)刀,中拖板拆除手柄(防止誤碰影響尺寸),,已將鑲條鎖定,,中拖板就無法移動;那么,,就只有小拖板能利用了,!將小拖板順時針轉(zhuǎn)2.5度,每進(jìn)10小格就讓刀具在徑向移動0.011毫米,,這精度對0.03mm的孔徑穩(wěn)定值(中間值)而言,,足夠了。
夾緊方式,開始是想在扳手上用彈簧鋼做個手柄,,但后來發(fā)現(xiàn)要用控制角度的方法,,實際上還是比較難掌握的,結(jié)果你想不到的是,,我用了最原始的工具——手掌,,一掌拍下去,力道不大不小剛好,!所以4年拍了90多萬下,,也練就了右手的鐵砂掌,故從來不敢拍人肩膀,。
夾具垂直度很簡單,,重新做一個夾具與卡盤內(nèi)孔過盈配合0.01mm后,在車床上精車一刀定位的端面,,妥妥的,!
因為前道工序是平面磨加工,很多磨屑粘附在工件定位面而影響垂直度,。那不是中拖板不動了嗎,,在中拖板上架一塊木板,木板上放一塊舊手巾,,裝夾之前擦一下就能清理干凈,;還能有效防止灰塵落在機(jī)床的縫隙里,一舉兩得,!
在如此動作后發(fā)現(xiàn),,尺寸還是不穩(wěn)定,且加工后工件上會有一道退刀痕,,(中拖板不是不動了嗎,?)
不就是退刀痕嗎?工件加工長度這么短,,慢慢走回來就是了,!于是加了一個回退車削的工步,采用雙屋脊刃口,,雙負(fù)前角,,排屑方向受控,刀具散熱良好,,刃部強(qiáng)度度更高,;雖看起來是增加了刀具的摩擦?xí)r間,但尺寸穩(wěn)定才是首要任務(wù),!
至此,,加工一個零件,,包括安裝和加工,直到拿到第二個零件,,只需要二十六秒時間,是內(nèi)圓磨加工時間的三十四分之一,!
那天晚上很晚回家,,但基本一夜沒睡著,太興奮了,。因為過幾天就要正式交付產(chǎn)品,,總算提前完成任務(wù),可以批量生產(chǎn),!第二天領(lǐng)導(dǎo)們看見可以批量加工了也很高興,!
——深挖潛力——
如果你以為革新之路就此結(jié)束,那也不是我的風(fēng)格,!
又創(chuàng)新了一下:零件不是只有5.5mm的加工長度嗎,?那焊接刀片的長度有十七毫米,于是將一塊刀片上磨了一前一后的不同徑向高度的兩個切削刃,,一把車刀最多可用三個月,,二十幾塊的焊接車刀能做兩三萬件的零件,刀具成本是多少,?手機(jī)和電腦算這個成本都不能顯示直接數(shù)據(jù),!哈哈! 關(guān)鍵是減少一次刀具拆裝,,效率可高了,。
減少一次拆裝、降低一半成本的雙頭車刀
其實,,全手動加工,,每件二十六秒是很累的,要完成多少動作呢,?建議打開秒表看是你念得快還是做得快,!拿工件,擦灰塵,,左手拿卡盤扳手,,右手扶持工件,左手預(yù)擰扳手,,右手拍一下,,拔出扳手放到規(guī)定位置,左手啟動電離合器主軸旋轉(zhuǎn),,右手?jǐn)Q快進(jìn)扳柄,,左手搖大拖板手柄調(diào)整工進(jìn)前位置,,右手拍工進(jìn)手柄,彎腰左手扳反向進(jìn)刀手柄,,左手關(guān)閉主軸電離合器,,右手扳手柄退出工進(jìn),右手開快退扳柄,,左手拿卡盤扳手,,右手拍一掌松夾,右手取出工件,,放進(jìn)料箱,,順手再取下一個工件(念一遍要35秒)……中間加工15秒中只一個扳反向進(jìn)刀手柄的動作,其實就是11秒完成18個動作,。
還能做什么改變,?不覺得中間有個動作很奇怪嗎?---彎腰,!每天彎幾百下腰也是人機(jī)工程中重點關(guān)注的事,,怎么解決呢?
當(dāng)想到“AK74沖鋒槍(不是AK47沖鋒槍的誤寫)高速點射時,,當(dāng)?shù)谝话l(fā)子彈還沒跑出槍口,,而第二發(fā)子彈已經(jīng)開始在槍管跑了”的鋼絲滑輪機(jī)構(gòu)原理后,豁然開朗,!裝了一個踏板在車床的踏腳板上,,另一頭用鋼絲拴在反向進(jìn)刀手柄上,當(dāng)聽到?jīng)]有了加工的絲絲聲,,就踩一下踏板的右邊,,手柄就執(zhí)行反向動作-—就是說:我不用彎腰受累了!有時過來看我做事的同事,,聽到?jīng)]有“絲絲”的切削聲音,,而我有沒有任何明顯的動作,嚇得催促說,,快趕緊反向走刀呀,!我含笑不語,直到刀具都退出了工件,,才叫他看看,。本來是要做一個自動反向的機(jī)構(gòu),但要在設(shè)備上搞幾個窟窿,,不敢下手,!改進(jìn)后的問題是要記得把踏板踩回去,不然走刀方向是反的,。
本來我隸屬于機(jī)修車間,,每天做的事基本沒有重復(fù)的,,這也是讓人學(xué)習(xí)的機(jī)會多,也很有成就感的工作,;自攻克工藝難題后,,領(lǐng)導(dǎo)告訴我,生產(chǎn)線沒合適的機(jī)床,,一下子也沒人能掌握以車代磨工藝,,你先干著!結(jié)果這項以一臺機(jī)器替代十八臺內(nèi)圓磨的攻關(guān)工作,,卻讓我硬生生總共做了四年多。當(dāng)然,,相對生產(chǎn)線這工作其實也蠻輕松,,開始一天至少有兩個半小時我是可以到處逛游的,因為我完成了任務(wù),,上道工序又不能及時供貨給我做,,可以做自己想做的,靜下心想自己喜歡玩的,,“反狙擊手系統(tǒng)(我網(wǎng)名就是狙擊手,,這是要和自己斗法呀!),,坦克防普通碰炸炮彈裝甲,,能殺死大象的小刀”,都是這時創(chuàng)意的,。幾年后在我多次提議下才轉(zhuǎn)了生產(chǎn)車間去做,。但這之后還有個迷讓我現(xiàn)在也沒明白原因。
大車床做小零件,,也是不得以而為之,,但設(shè)備真的很好
——未解之迷——
大概在做了三年多后出現(xiàn)了怪事!每隔一段時間,,就會出現(xiàn)孔徑越來越大的現(xiàn)象:每件之間大0.006mm左右,,連續(xù)做七八件的話塞規(guī)止端基本就快出去了,不能繼續(xù)做了,,要調(diào)整尺寸才能做五六件,,但就是半徑方向就這樣連續(xù)退了0.5mm,情況也一樣,。奇怪了,!記得中拖板是鎖定了的?那么,,加工內(nèi)孔孔徑不論什么情況都應(yīng)該是會小,,不是嗎,?問題是不管怎么調(diào),怎么換刀,、磨刀,,情況依然如故!這也就算了,,后來居然發(fā)現(xiàn)了一個奇異的規(guī)律:不論如何,,只要休息半天,一定恢復(fù)正常,!找了所有師傅問,,結(jié)果沒人聽說過。叫了老師傅檢查所有能檢查的間隙,,松動,,熱膨脹,震動,,潤滑,,水平,皮帶以及我不懂的東西,,問題依然如故,,且發(fā)生時間也依然沒有任何規(guī)律。這完全違反常理:刀具磨損了,?孔會�,。婚g隙大了,?孔也是會�,。粺崤蛎�,?怎么休息半天就好了(還不論天冷天熱),?水平變了,也不至于這幾毫米的長度上變化超過0.05mm的公差,,那兩米長加工長度的車床得扭曲成X狀變形才夠吧,?主軸的電離合器是壞過幾次,但沒聽說過離合器影響尺寸的吧,,還是偶爾逐漸變大,!
這事驚動了領(lǐng)導(dǎo),主任是銑工出身,,維修做了幾十年,,沒什么不會修的。了解情況后,,說了句話,,差點把我憋死:你是不是不愿做這個了,?真說對了一半,我已經(jīng)煩了天天和《摩登時代》里的卓別林一樣成為一個機(jī)器人,,每二十六秒就重復(fù)之前的標(biāo)準(zhǔn)化動作,,(以至于當(dāng)年上臺表演獨(dú)舞的動作中就有好幾個動作就是車這玩意的動作,當(dāng)然,,我現(xiàn)在不說以后也沒誰能了解這信息,,說不定還以為是哪學(xué)來的動作,其實MJ的舞蹈動作也源自生活),。主任在我畢業(yè)時家長回訪時曾說了句非常貼切的評價:上班就蠻好,,就是經(jīng)常不來!現(xiàn)在主任八成以為是我不愿干這玩意了,,耍了點詭計,。天地良心,真沒那本事,,也沒那必要,倒是更希望能多做點奇奇怪怪的東西(不巧這個迷也是奇奇怪怪的事),。
——領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)——
主任從技術(shù)角度希望我在下次發(fā)生問題時能告訴他,,并連續(xù)做幾件看看什么情況。不幾天,,我叫了主任到現(xiàn)場勘察,。我問主任:您看連續(xù)做多少件呢?做二十件,!那我可說清楚了,,如果有報廢的,不能扣我的錢喲,,我這三年好像沒報廢過工件的,,別毀了我這幾年積攢的道行!主任很爽快的說:沒問題,!
其實,,主任在遠(yuǎn)處的辦公室方向看我做事很久了,我視界一百九十度,,不轉(zhuǎn)頭也知道側(cè)面的事,。
做第一件,將孔徑調(diào)整到下偏差,,過端稍微偏緊,;做到第七件,孔徑已經(jīng)明顯變大了,,塞規(guī)在工件里松了不少,,特意把塞規(guī)在工件里晃悠幾下給主任看,,然后我依然把工件按順序放好,繼續(xù)加工,,第十二件時,,止端已經(jīng)完全止不住了。我看看主任:還干嗎,,再做報廢了,,可就是您的事了。沒事,,做,!主任很明確。第十八件時,,孔徑已經(jīng)大了很多,,至少比上偏差大了0.05mm;主任忍不住了說:好了,,不用做了,,你操作沒有問題,我回去再想想看,。既開心,、又失落的看著主任遠(yuǎn)去的背影。
——無心插柳——
這之后大家都努力排查,,理論加猜測,,經(jīng)驗加頭腦風(fēng)暴,什么都試了下,,就是沒任何效果,,只要休息半天,一定會好,,你就是把機(jī)床拆了再裝,,情況還一樣!為什么說把機(jī)床拆了也一樣,?因為我真把機(jī)床拆了,,還順便做了個多功能工具。
不是每天有點空余嗎,,請調(diào)度每天多安排一點料,,連續(xù)做了幾天不休息,積攢了一天的料給下道工序,,就下手拆機(jī)床最有可能有問題的溜板箱部分,。我是車工,卻不是設(shè)備維修工,雖然看師傅們拆過一部分,,但個人從來沒整體分解過這個大部件,。(也因為我不是維修工,就不能隨意拆設(shè)備,,就不能大張旗鼓的拆設(shè)備),,遇到一個小問題,我沒拔銷器,,很多錐銷拆不出來,,不知怎么靈機(jī)一動,做了個多功能工具,,如圖,,這是今天(2016年10月)拍的,已經(jīng)快二十年了,,還在這臺設(shè)備上用著(我后來做了一批改進(jìn)型的給全廠車工鉆工用,,但這師傅就是不愿意用升級版的),圖片中拔銷器功能已經(jīng)損壞了,,但原理還是容易看明白的,,就是拆缷鉆套的楔鐵加焊了個導(dǎo)向桿,一個重錘,,焊一個裝拔銷器的螺母,,加上一個作為拔銷器的螺絲就成了。為什么是多功能,,大家做一個慢慢用,用了就知道,,因為很多人包括機(jī)修工特意來借這工具用過,。
7 `# d; p. P" u5 ?5 P這個工具出生了20年了,還在使用,!
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改進(jìn)后批量投入車間使用的多功能工具
分解溜板箱運(yùn)動部件,,檢測可能影響的部位間隙后也沒見任何異常,清理了所有能清理的地方,,也沒見什么不良狀況,。卻聽到有人說風(fēng)涼話:看他怎么裝回去!正確裝回去完全不是問題,,我每天擦機(jī)床,,早就看明白了各部分的聯(lián)接結(jié)構(gòu),分析了拆解和組裝順序(感覺這才是福特管理中“清潔時檢查”的精髓),,何況在機(jī)修幾年,,啥結(jié)構(gòu)沒見過?我一下午時間又把那堆零件裝了回去。真希望能好呀,!但問題是依然發(fā)生,,甚至就在拆解組裝后加工第一批次問題還是一樣發(fā)生,沒有任何收獲,。崩潰�,。�,!
——難以忘懷——
就這樣磕磕絆絆又做了大半年,,這個工件交給生產(chǎn)車間做了,我又恢復(fù)了機(jī)修車工的實際崗位,。生產(chǎn)車間釆用了改造的簡易數(shù)控車床加工,,依然是我的來復(fù)加工無退刀痕工藝,但刃磨刀具我還是教了很久,,他們才掌握,。后來用了超硬刀具可轉(zhuǎn)位PCBN(立方氮化硼)刀具,才不用手工修磨,,但加工成本升高了不少,。 我的C6150車床的中拖板手柄又裝上了,中拖板恢復(fù)自由了,,小拖板回歸正位,,鋼絲滑輪踏板也拆了,一切如故,;只有因為長期小范圍加工導(dǎo)致的一小段導(dǎo)軌磨損,,成了永恒的記憶。
不知道各位是否還發(fā)現(xiàn)一個未解之謎,,我就不說了,,大家慢慢想。
之后互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展很快,,有時我也會在網(wǎng)上問問這是什么情況,,但必竟沒有在這臺設(shè)備上加工這個零件,沒有驗證的機(jī)會,,很多人說的都無法驗證,。而這臺設(shè)備還是繼續(xù)在機(jī)修車間服役,工況良好(除了導(dǎo)軌有一小段磨損,,這一段精車時會有一個小臺階),。
大概兩年后,我轉(zhuǎn)崗分配到工具磨崗位,,開始新的征程,!這個孔加工越來越大的事件也就成為一個未解之謎,!
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作者: 所羅門_x 時間: 2016-12-3 10:42
你的未解之謎是不是車內(nèi)控尺寸慢慢變大,而原因卻難找,,我猜是絲杠在加工部位磨損了,,而鎖緊裝置在+-運(yùn)動的鎖緊功效不一樣,長時間往復(fù)運(yùn)動誤差越來越大,,就像數(shù)控機(jī)床的精密絲杠,,反向間隙不合理。謎底要私發(fā)哦,,不然別人就沒得猜了,。。,。![](static/image/smiley/grapeman/12.gif)
作者: 浮生VS半日 時間: 2016-12-3 11:16
好帖,,雖然不是很懂,但是很喜歡這種能夠“把工作做到極致,,把愛好做到瘋狂”這種態(tài)度,。我覺得首先要感謝你的師傅,正是他教導(dǎo)有方,,才把你培養(yǎng)出來了,。
作者: 聶華 時間: 2016-12-3 14:08
上學(xué)的時候?qū)W的車床,雖然工作十年沒干過車床了,,(現(xiàn)在是加工中心),,車床的改造和進(jìn)出刀方式看懂了,就是你這雙頭車刀有點不懂是咋用了,,在此受教了…
作者: BAINA2016 時間: 2016-12-3 15:27
我居然一字不落的看完了,。佩服樓主的鉆研精神!
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-3 15:46
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不知道什么原因,,所以現(xiàn)在還是未解之謎,。
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作者: 狙擊手 時間: 2016-12-3 15:51
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我居然是用手機(jī)打出來的,用了3個小時,。![](static/image/smiley/default/loveliness.gif)
5 v" g a% H. I# ~ |' H 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手機(jī)碼字也有好處,,打字稍微慢點,但思緒能跟的上,,很少刪除段落,。: P2 |; C. d; z
作者: 路人甲2014 時間: 2016-12-3 16:28
這種零件應(yīng)該用專機(jī)來加工,自動上下料
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作者: 狙擊手 時間: 2016-12-3 16:29
! `8 f! i$ e5 F2 A$ Z& x6 k這不是20 年前的試制產(chǎn)品嗎,,
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再后來是專機(jī)做的,。' k3 ^& Q1 D; d$ C4 k3 ]+ t+ t
作者: 機(jī)加小牛 時間: 2016-12-3 16:40
反推吧 別的地方都沒有發(fā)生變化,唯一變化的只有絲杠和刀磨損了.# I; s, i" o) ~) R* [0 F2 |
因為是往回車了一刀.這個時候用的絲杠的反向的間隙和刀的反刃.
作者: 縱向思維 時間: 2016-12-3 18:41
在機(jī)修作了30年鉗工,,機(jī)修車工配合機(jī)修鉗工車削設(shè)備更換件,,鉗工只告訴更換件的技術(shù)要求不提供零件尺寸,機(jī)修車工就要自己測繪零件定公差尺寸和選擇材質(zhì),,機(jī)修車工就要有靈活的大腦和精湛的技藝才能應(yīng)付幾十個機(jī)修鉗工的修理加工量,,作好機(jī)修車工真的很不容易。( C8 D( r4 D s9 V! x' a
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-3 18:51
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那為什么休息半天就好了呢,?5 e9 T; y0 L5 C% h/ Z
絲桿間隙會影響軸向尺寸,現(xiàn)在這車床加工的精度也很好,,當(dāng)年不做這零件后,,加工軸向長度,看大拖板刻度也能保證0.2以內(nèi)的公差,。) _8 Y) u- p, T7 d; H' f( Y
永遠(yuǎn)的迷,。+ ~, R3 {7 l) N9 E9 q: s
作者: 西窗暮雪 時間: 2016-12-3 20:27
是不是進(jìn)刀和退刀時兩刃的鋒利程度不一樣導(dǎo)致的呢,可以用現(xiàn)在的刀具來驗證一下
作者: 西窗暮雪 時間: 2016-12-3 20:34
因為進(jìn)刀與退刀切削量不一樣,,加工幾件后溫升也不一樣,,加劇了鋒利差別。期待樓主驗證后說說結(jié)果
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-4 02:16
) }. ^& H8 ?$ B3 _這個零件已經(jīng)不加工了,,無法驗證,。/ T$ ]2 {1 n" X. V; \# m9 c( L+ r
什么都不動,休息半天就好,,且刀具是最先排查的,,各種角度都磨了,感覺與刀具本身無關(guān)系,。
: p' W, t6 d* ?$ T; Y/ D
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-4 02:18
0 _; [$ s' k1 X) C7 e" ?還是你做得更久,,我做機(jī)修車工只有十年,,做工具磨四五年。![](static/image/smiley/default/handshake.gif)
+ `5 O I2 ?0 c m7 F, h9 J
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-4 02:23
; t. @" P8 U( P) Z! e
可惜師傅已駕鶴西去,。
0 W6 B% T* B* H7 ?( v& ^我是二十五年前到現(xiàn)在,,廠里唯一學(xué)徒滿三年的。$ Y: a- {. w; c7 F
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-4 02:25
$ n e7 F; ?4 A$ ?你也夠認(rèn)真的!👍( J+ P# Z+ ]' @4 b
上次我寫的中醫(yī)論,,看了嗎,?
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作者: 易文8 時間: 2016-12-4 09:50
太值得學(xué)習(xí)了,我們要不斷的鉆研
作者: 摔摔 時間: 2016-12-4 09:58
希望在田野上,。學(xué)習(xí)了% R2 F* o3 _( D9 D' H# g
作者: ywjianghu 時間: 2016-12-4 10:52
寫得真好,!絲絲入扣。' C: d2 z) _4 `$ _) C4 h
有幾點不明白,,望指教:
* I% w7 _6 h9 _9 I5 o# R& @車削余量是多少,?5 s8 t1 O5 u; F3 Z% I
是用三爪夾工件嗎?還是環(huán)形的漲套,?
1 l$ M" v- J: ?; P9 {; {' G5 P1 L8 ~尺寸變動,,無非是刀尖和工件的相對位置變化了。直徑大5絲,,相對位移2.5絲了,。為什么不測量一下呢?譬如,,打床頭箱卡盤端相對床身的位移,,打刀尖相對床身的位移。憑大俠們的經(jīng)驗,,這個測量點和手段應(yīng)該容易做到,。可惜,,已經(jīng)不生產(chǎn)了,,成了懸疑。
作者: qinghuap123 時間: 2016-12-4 12:04
樓主南昌江鈴的![](static/image/smiley/default/handshake.gif)
作者: 五面怪 時間: 2016-12-4 18:56
看此貼斷定樓主是肯鉆研的人,、佩服,!正如樓上的層主所言:“把工作做到極致,把愛好做到瘋狂”,!
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確實現(xiàn)在好的車工越來越少,!
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-5 09:24
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余量是直徑0.7mm,,三爪裝夾,,環(huán)套沒用上。
1 q- m' v) b3 n O" D( u8 h當(dāng)年也就是剛出道,,不懂太多維修,,那些老師付應(yīng)該該檢的都檢了,不然車間主任也不會放下面子親自出馬,。& {4 f; @: T) e1 j
謝謝你,!
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作者: 狙擊手 時間: 2016-12-5 09:25
$ w3 O5 x- { x/ F余量是直徑0.7mm,,三爪裝夾,,環(huán)套沒用上。
2 n8 T8 J, y \* t% `. Y1 v當(dāng)年也就是剛出道,,不懂太多維修,,那些老師付應(yīng)該該檢的都檢了,不然車間主任也不會放下面子親自出馬,。, s( t2 U: ^& m' d9 p
謝謝* U6 w4 k) n3 I! ^. o% }
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-5 09:26
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余量是直徑0.7mm,三爪裝夾,,環(huán)套沒用上,。
8 I2 S6 m/ V. c* J* _2 a當(dāng)年也就是剛出道,不懂太多維修,,那些老師付應(yīng)該該檢的都檢了,,不然車間主任也不會放下面子親自出馬。9 A1 O, Z; i7 g: E
謝謝
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作者: 狙擊手 時間: 2016-12-5 09:27
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余量是直徑0.7mm,,三爪裝夾,環(huán)套沒用上,。! F$ d, {' \- a6 A* P( D, k; y% o
當(dāng)年也就是剛出道,,不懂太多維修,,那些老師付應(yīng)該該檢的都檢了,不然車間主任也不會放下面子親自出馬,。
5 i% d1 X6 D) z1 I謝謝1 p) u3 @& j8 Q
作者: yangjian6471 時間: 2016-12-5 09:47
![](static/image/smiley/default/victory.gif)
作者: 水殼鼠 時間: 2016-12-5 10:09
我說兩句話,,. t2 L4 {) e5 {! E3 h O3 z- c
第一:握草!, U5 Y9 n! C+ W: ~+ l# H
第二:牛逼,!
作者: shangrilar 時間: 2016-12-5 11:40
高手在民間,!佩服!�,�,!
作者: 孤城領(lǐng)主領(lǐng)主 時間: 2016-12-5 11:46
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看了,很反對- a3 L/ \& T9 `# }, P
作者: xtw77wh 時間: 2016-12-5 12:20
占坐,,留名,。感謝樓主分享。
作者: 迷茫的小鮮肉 時間: 2016-12-5 21:33
我仔細(xì)想想再回復(fù)
作者: 鑫森淼炎垚 時間: 2016-12-6 15:23
聰明人啊,。學(xué)習(xí)了,。
作者: 挺胸往前沖 時間: 2016-12-6 15:23
這才是匠人精神呀·····
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作者: jinjiek591 時間: 2016-12-6 16:35
不錯不錯
作者: 馬新偉 時間: 2016-12-7 11:19
隨著溫度的變化機(jī)床也在變化,做大機(jī)的尤為突出,。車床主軸箱溫度升高,,工件中心高也發(fā)生變化,絲杠也變長了,,膨脹系數(shù)一般是,,每升高100度,一米長的工件長長0.075毫米,。
作者: 狙擊手 時間: 2016-12-7 21:56
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工件加工長度五點五毫米,總長十三毫米,。
3 g+ Q) Z( k" J冬天夏天都一樣出現(xiàn)這問題,。
2 s; `. J- T( B+ \$ }9 l7 |; B4 e怎么修都一樣,休息半天一定好了,。
$ |( s/ {. g4 Q, u# C過幾周又一樣發(fā)生,。沒有明顯規(guī)律。/ g/ A: G: y+ {1 X( z
作者: 馬新偉 時間: 2016-12-9 14:53
期待高手解答
作者: 魚滿多 時間: 2016-12-13 14:13
版主用的是“塌鼻子”車刀......九十年代的職技考試點就在江鈴![](static/image/smiley/default/lol.gif)
作者: yuleshi 時間: 2020-3-31 14:16
確實成謎
作者: guanyanfei 時間: 2020-6-21 12:48
雖不是很懂,但是感覺狠厲害的樣子& t/ f, d* h+ C$ X2 m
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