本帖最后由 紫劍狂風 于 2010-8-31 22:58 編輯 2 Y. I$ F# F8 _* l2 P& }
) n1 L+ D2 ]# L" n( [豪泰滑移雙向調(diào)平閥調(diào)試 前段時間調(diào)了個滑移裝載機的雙向調(diào)平閥,,中間出現(xiàn)了個比較奇怪的問題,我覺得可以給大家遇上類似的情況時參考一下,。 滑移裝載機雙向調(diào)平過程就是動臂上升,,斗架可以自動外升調(diào)平,;動臂下降,,斗架可以自動收回調(diào)平。整個調(diào)平過程都是良好的,,但是其中出現(xiàn)了一個問題始終通不過,,那就是一直上升到頂,然后下降時整個液壓缸會卡住,,操作靈敏度大大降低,,但是只要不到頂則一切正常。把各個油口的壓力測試后,,發(fā)現(xiàn)一個用于穩(wěn)定壓力的平衡閥在重載時回卡死了打不開,。為了解決這個問題,我們把閥帶回來測試,,每次測試的結(jié)果都是正常的,,重來不會出現(xiàn)卡住現(xiàn)象。而且這個閥也從來沒有出現(xiàn)過類似的問題,。所以一直查不出原因,,經(jīng)過分析,大家認為機械卡死的原因比較大,,于是遇對方協(xié)商改進了油缸的導向套,,并且我們也把平衡閥的彈簧調(diào)軟以便增加開啟速度。改進了導向套后,,裝上了改進的閥后,,整個油缸到頭時不會卡住了,,對方還是比較高興的,就要求我們?nèi)ソo他們做最后的調(diào)試定案,。過去后調(diào)試發(fā)現(xiàn)還是有問題,,就是重量特別重時,還會有卡住下不來的情況,,只要到了那個重量肯定就下不來,。于是我反復的拆平衡閥,,調(diào)彈簧硬度,,隨著彈簧硬度的調(diào)低,可以承載的重量也上升了,。于是我們照這這個方法調(diào)試到了對方滿意為止,。調(diào)試完后,對方的駕駛員開著車去做現(xiàn)場持續(xù)試驗,。開了兩個多小時后,,駕駛員說一切正常,就是平衡閥給拆太多了,,有點外漏,,于是重新更換了密封圈。再繼續(xù)試驗,,結(jié)果出問題了,,能下降的承載重量大大降低了 由原先設計的1噸,直線下降到了200KG,,,反應靈敏度也大大下降,,看來原先我們的路子都錯了,是泄漏在那邊幫了我們的忙,。 回去反復思考,,發(fā)現(xiàn)漏油其實只是把兩個油路中一路的油壓給泄漏掉了,而這個泄漏油路平衡閥中是通過一個0.4的泄漏油孔內(nèi)部泄漏的,,照設計這段油路是不會封壓的,。在我們的試驗臺測試和上升下降不到頂過程中,這個油路都是正常,。于是分析是不是油缸到頂時有沖擊強行把一些高壓油灌進來,,而內(nèi)部油不能很容易的通過那個0.4的泄漏油孔泄漏掉,因而卡死,。為了證明自己的想法,,我請對方人員配合,把平衡閥那個封閉強從后蓋鉆了一個0.6的泄漏油孔,,再通過軟管引會了原先的泄漏油口,,等于還是按照原先的原理,只是并了一條泄漏油孔。裝機試車,,駕駛?cè)藛T馬上反應操作反應速度大大加強,,于是去做持續(xù)試驗,一直試驗了兩個多小時一直沒事,,順利交差了,。 后續(xù),過了星期天后,,對方來電反應說星期六還一切正常的車,,整個車動作都沒有了,喊我去幫忙分析下原因,。我匆匆趕過去,,他們一開確實沒動作,我懷疑溢流閥壞了,,就喊他們把壓力表接上測試壓力,,一測最高才4MPA。于是我喊他們每個動作做單獨試驗,,來回動作了兩次后,,系統(tǒng)壓力上來了,我說估計好了,,他們說不信,,于是一試驗,所有動作正常了,。我給他們說,,估計是閥芯被卡住了。經(jīng)過幾次動作后,,卡住的東西被沖掉了,。于是我請他們把整個個車閥之類的重新清洗一次,畢竟這個車閥反復拆過幾次,,沒注意可能就有些東西進去了,。再之后就一切正常了,問題解決了,。 這個就是節(jié)流口小了,,釋壓過程慢,使得閥的反應速度小于系統(tǒng)的反應速度而卡住的一個典型例子,,在做插裝閥系統(tǒng)時要特別注意,。 |