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機修問題:兩軸數(shù)控車,,軸向波浪狀解決辦法

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1#
發(fā)表于 2013-5-21 20:30:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前干的活都是半精車活粗車,,沒注意這個問題 ,,最近做精車才發(fā)現(xiàn)。最大處和最小處最多相差0.04,。先別說我工作不仔細(xì),,我是做農(nóng)機配件的要求都不高,粗車半精車,,甚至精車(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,,只有0.03以內(nèi)的才用內(nèi)徑表或外千,。9 p! `  R) M9 B

, b+ i% h  H( m6 s/ C; U+ C2 ~' w發(fā)現(xiàn)了問題跟主任匯報,找來機修師傅,,機修簡單看了看,,說是主軸軸承有問題。然后就打開主軸箱,,調(diào)整軸承背帽,,忙了近半小時。試車,,沒見效,,機修師傅說可能是平面軸承要換了。小廠,,機床附件從來都沒有庫存,,之后上報,等軸承,。這些天就繼續(xù)做一些粗活,。
# s. I1 Q9 i0 y" I
8 y/ D% Q' m; f5 Z, ^8 m; V$ M8 o今天有時間了,就自己琢磨,,因為我一直都認(rèn)為主軸是沒問題的,,至少不是主要原因,也不會是刀塔活X軸絲杠問題問題(不做過多解釋),。既然有疑問就要想辦法實踐解惑,。2 t  r+ u( ?# b6 k% m
4 u2 B: Z$ O3 s$ _% `$ b3 k5 Q; |' Q
先拿了一根棒料車好外圓,觀察發(fā)現(xiàn),,波浪狀只在靠近卡盤70左右開始出現(xiàn),,越靠近卡盤越明顯,這樣基本排除z軸絲杠問題,。) d, }9 }2 L" v, ^) {4 R
繼續(xù),。在卡盤上卡一個長度約80的驗棒(外圓精磨),把百分表吸在刀塔上,,主軸不動,,測量點放在驗棒外圓,大致與刀尖對齊,,然后手動Z軸,,表針在靠近卡盤70左右開始微動,繼續(xù)向卡盤方向移動,,指針擺動越加明顯,,最大近0.02。: p8 f/ d" i: N7 O. g+ O: q  c: ?
調(diào)整百分表,,離開刀尖大約300(相對刀塔Z軸的負(fù)向),,重做上一步,,指針絲毫未動。8 y' y# S) d* q+ c# E. w) Q
* J4 {" t& j/ ]( J
到這我基本確定了應(yīng)該是機床導(dǎo)軌的問題,,不知道我的判斷是否正確,。
, g* p: K5 S. q- v3 b. @
/ O, N! C' U- e' ]/ M還請社區(qū)里的大俠幫忙判斷一下,或者還有其他方法,,一起討論一下,。" j* s4 z. p. B) U( v
本人是做數(shù)控的,編程,,調(diào)機,,加工就是一個人。機修經(jīng)驗基本沒有,,還希望各路高手不吝賜教,,先謝過!
: b5 H, I2 p5 G( o/ U, T

評分

參與人數(shù) 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10 問題描述清楚,,顯得很專業(yè),!

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2#
發(fā)表于 2013-5-21 21:04:05 | 只看該作者
你的機床撞過車嗎,?
3#
發(fā)表于 2013-5-21 21:12:43 | 只看該作者
很明顯,Z軸絲桿與機床導(dǎo)軌,,機床托板,,絲桿座   安裝位置誤差大,或者撞機導(dǎo)致位置誤差大,。
* t7 ~9 A7 d- h2 r/ D; J- `
- v" Q/ d$ V8 P# D  解決方法,,簡單的是松下絲桿座,反反復(fù)復(fù)開臺Z軸,。調(diào)至Z軸絲桿在沒通電的情況下,,用手能很輕松的轉(zhuǎn)動絲桿。然則鎖緊絲桿座

點評

大哥,靠近主軸時,,是不是絲桿座和托板螺母座是不是很近了。你想想  發(fā)表于 2013-5-21 21:35
別問為什么其他位置沒有這樣的話,,頭痛一定是頭的問題,?腳痛一定是腳的問題?牽一而動百,,自己去試試行不行再說,。  發(fā)表于 2013-5-21 21:28
為什么其他位置沒有?  發(fā)表于 2013-5-21 21:20
4#
 樓主| 發(fā)表于 2013-5-21 21:16:20 | 只看該作者
yaoyonm 發(fā)表于 2013-5-21 21:04
4 y9 o9 U6 G  v/ E9 c+ g6 V你的機床撞過車嗎,?

" o" }+ j% V9 t/ I沒有
- s7 ~  W3 y. V" `% O
5#
發(fā)表于 2013-5-21 21:28:43 | 只看該作者
個人感覺不是導(dǎo)軌的問題,。因為如果是導(dǎo)軌的問題,單單這靠近卡盤的70MM有問題,,其余部分沒問題,,不好解釋。: E# F) p2 N; s' [
可能是在車削靠近卡盤的這一段相對應(yīng)的Z向絲杠有損傷,。
6#
發(fā)表于 2013-5-21 22:23:15 | 只看該作者
做批量產(chǎn)品時,,總是只用到一部分的絲桿,那部分的絲桿磨損會嚴(yán)重些,,
7#
發(fā)表于 2013-5-21 22:25:46 | 只看該作者
導(dǎo)軌不會這么明顯,,方法提出,仁者見仁,。數(shù)控車這現(xiàn)象太多了,,主軸有問題肯定不是規(guī)則的波紋,波紋可以肯定是絲桿與螺距相合

點評

謝謝 有時間會試一下  發(fā)表于 2013-5-21 22:26
8#
發(fā)表于 2013-5-21 23:15:11 | 只看該作者
,。,。。 2絲是符合普通數(shù)控的合格范圍的
9#
 樓主| 發(fā)表于 2013-5-22 11:47:32 來自手機 | 只看該作者
行中 發(fā)表于 2013-5-21 22:25; l5 w# j( S3 b+ F) U2 u0 h/ z
導(dǎo)軌不會這么明顯,,方法提出,,仁者見仁。數(shù)控車這現(xiàn)象太多了,,主軸有問題肯定不是規(guī)則的波紋,,波紋可以肯定 ...
' ?) }+ C* n6 C& S" u  }0 M
剛才量了一下,波紋規(guī)律與絲杠螺距吻合,,和你判斷相同,,大俠就是大俠,等有時間自己動手調(diào)試一下,,謝過
10#
 樓主| 發(fā)表于 2013-5-22 13:44:37 來自手機 | 只看該作者
行中 發(fā)表于 2013-5-21 21:12& l+ T: _' ~" \: Z
很明顯,,Z軸絲桿與機床導(dǎo)軌,機床托板,絲桿座   安裝位置誤差大,,或者撞機導(dǎo)致位置誤差大,。8 B$ K3 T2 [( V1 Y

2 M- h, c+ H* s$ e' _  解決方法 ...

6 I) B, B$ w+ z! }8 B問題已解決,和大俠判斷一樣 ,,是伺服電機座螺絲有未緊固現(xiàn)象導(dǎo)致,,調(diào)整后,用昨天的方法重新試機,,波峰波谷最大相差0.003以內(nèi),,再次謝謝

點評

敢問大俠做數(shù)控幾年了?  發(fā)表于 2013-5-22 18:49
天朝的數(shù)控大多數(shù)是這樣的,,不用謝,。很多這樣問題,在機床廠解決很容易,,只需要一小小工具,。估計是他們不作為  發(fā)表于 2013-5-22 14:03
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