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C1540立式車床電氣控制系統(tǒng)改造

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發(fā)表于 2010-1-13 08:57:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
隨著電氣技術(shù)的飛速發(fā)展,,PLC控制技術(shù)廣泛的應(yīng)用各個領(lǐng)域的工業(yè)控制,通過用戶程序控制生產(chǎn)工藝過程,,具有較高的穩(wěn)定性和可靠性,較強(qiáng)的實(shí)時處理能力,,使用簡單維護(hù)方便,。交流伺服以獨(dú)特的定位精度和調(diào)速方式,在各工業(yè)領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用,,而在機(jī)床的應(yīng)用則更具有代表性,。
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一、概述
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    原機(jī)床的電氣控制系統(tǒng)主要包括工作臺的主傳動和刀架的移動以及進(jìn)給機(jī)構(gòu)的邏輯控制三大部分,。工作臺的拖動和刀架進(jìn)給拖動是70年代改型的晶閘管——電動機(jī)組(V——M)系統(tǒng),,邏輯控制普遍采用繼電器控制。由于該機(jī)床使用頻率高,、線路復(fù)雜,、耗電量大,元器件老化嚴(yán)重故障率高,,運(yùn)行質(zhì)量低且對電網(wǎng)和機(jī)械的沖擊很大,,維修麻煩。已無法滿足現(xiàn)代生產(chǎn)的需求,,因此對電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的技術(shù)改造,。0 i6 ^' q& d* O/ z; z
二、控制系統(tǒng)的配置' E5 K! R# r! i) y& Y
    工作臺驅(qū)動采用SSD590系列直流調(diào)速裝置,,刀架的驅(qū)動采用安川交流伺服驅(qū)動,,系統(tǒng)邏輯控制選用三菱FX2N系列PLC。
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三,、工作臺調(diào)速系統(tǒng)
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    工作臺原拖動電機(jī)為67KW直流電動機(jī),,機(jī)械傳動有四檔機(jī)械變速,所以驅(qū)動器選用英國歐陸590-380A-4Q數(shù)字直流調(diào)速裝置,,配合日本三菱的FX2N-4DA模擬輸出模塊實(shí)現(xiàn)對工作臺進(jìn)行無極調(diào)速,,加裝測速機(jī)作速度反饋進(jìn)行閉環(huán)控制,還可顯示主電機(jī)的電壓電流和轉(zhuǎn)速,。590直流調(diào)速系統(tǒng)調(diào)速范圍是1:100,,進(jìn)行閉環(huán)控制后在弱磁狀態(tài)下可以達(dá)到1:300,,配合機(jī)械四檔變速,能夠充分滿足不同工件的加工需求,。" C& c" x  q' N
    在設(shè)計(jì)時除了正常的正轉(zhuǎn),、反轉(zhuǎn)、加速,、減速之外,,考慮到工作臺在Ⅰ檔和Ⅳ檔速度相差較大,所以在點(diǎn)動時設(shè)置了兩套參數(shù),,Ⅰ,、Ⅱ檔公用一套,Ⅲ,、Ⅳ檔公用一套,,這樣在點(diǎn)動工作時工作臺的轉(zhuǎn)速基本上是一致的,同時為工作臺變速時獨(dú)立設(shè)置了一套微動工作參數(shù),,保證變速時齒輪能夠順利的嚙合,。
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四、刀架調(diào)速系統(tǒng)
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    刀架原來的驅(qū)動方式為一臺6.7KW直流電動機(jī)用作進(jìn)給,,另外一臺7.5KW交流電動機(jī)用作快速移動,,通過機(jī)械變速傳動和電磁離合器進(jìn)行切換,在機(jī)械方面也是個故障高發(fā)部位,,在改造時做了大膽的決策,,去掉了原來復(fù)雜的機(jī)械變速箱,兩個刀架選用了四臺日本安川SGMGH75A2A交流伺服電動機(jī)和SGDM-75AD交流伺服驅(qū)動器,,配合日本三菱的FX2N-1PG脈沖輸出模塊進(jìn)行調(diào)速,,交流伺服的調(diào)速范圍可以達(dá)到1:10000,而且有著極高的低速性能和定位精度,,然后配以1:8的直連減速器,,直接安裝在橫梁的端面分別與絲杠和光杠聯(lián)接,分別驅(qū)動兩個刀架的X(U)軸和Y(W)軸,,既可以實(shí)現(xiàn)低速進(jìn)給又能夠滿足快速移動的要求,。7 k: R% P9 k3 R
    刀架的調(diào)速采用數(shù)字編碼開關(guān)來進(jìn)行進(jìn)給量大小的選擇,既可以手動選擇又可以自動跟隨工作臺轉(zhuǎn)速的變化而進(jìn)行跟蹤自動調(diào)整,,快速移動和慢速對刀分別設(shè)為固定值,,充分滿足加工操作的需求。/ z' r# j, V) k+ M9 a* T4 f- K6 d: w
五,、PLC控制+ b* \  D. O9 ]6 b
    PLC是整個機(jī)床的控制中心,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際輸入,、輸出點(diǎn)的作用和數(shù)量,,結(jié)合改造要求,,PLC選用日本三菱FX2N-128MR和3個擴(kuò)展輸入模塊FX2N-EYR,1個模擬輸出模塊FX2N-4DA對工作臺進(jìn)行速度控制,,4個脈沖輸出模塊FX2N-1PG分別對四臺交流伺服電機(jī)進(jìn)行速度及定位控制,;同時還考慮預(yù)留了部分輸入輸出點(diǎn),滿足日后的維護(hù)及系統(tǒng)的擴(kuò)展,。, ?2 ~) o( o1 Q) X% ~
    PLC程序編寫過程中,,工作臺用按鈕來實(shí)現(xiàn)加速、減速,,通過FX2N-4DA來進(jìn)行數(shù)-模轉(zhuǎn)換為590提供給定電壓的大小及極性的變化,,同時也為刀架進(jìn)給量自動跟隨工作臺轉(zhuǎn)速變化提供實(shí)時數(shù)據(jù)。刀架的調(diào)速則考慮把數(shù)字開關(guān)選定的進(jìn)給脈沖量,,與工作臺轉(zhuǎn)速的脈沖量通過PLC進(jìn)行浮點(diǎn)運(yùn)算,,由FX2N-1PG輸出結(jié)果脈沖,實(shí)時改變進(jìn)給電機(jī)的速率完成調(diào)速,,這樣就實(shí)現(xiàn)了進(jìn)給量大小自動跟隨工作臺轉(zhuǎn)速進(jìn)行比較精確的變化,,操作人員可根據(jù)不同工件的加工要求,改變工作臺的轉(zhuǎn)速進(jìn)給量也會自動跟隨發(fā)生相應(yīng)的變化,,加工精度比人為的調(diào)節(jié)有了大幅度的提高,。
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    另外,PLC程序的編制充分考慮操作指令和現(xiàn)場信號,,整個操作變得比較簡單,,工作臺的旋轉(zhuǎn)、點(diǎn)動,、變檔,、調(diào)速,刀架的進(jìn)給,、點(diǎn)動,、快速移動以及橫梁的控制,油泵以及相互的聯(lián)鎖保護(hù)和顯示等功能均有PLC完成,。
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六,、結(jié)束語8 C1 @5 d+ w# J+ j& v
    本機(jī)床改造后投入運(yùn)行一年多來,運(yùn)行平穩(wěn)一切性能穩(wěn)定良好,,幾乎是在無故障運(yùn)行,,操作簡單可靠,工作效率及工件的加工精度得以提高,。( R" r6 x& R7 K/ B7 ^( y* ?) i
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