隨著電氣技術(shù)的飛速發(fā)展,,PLC控制技術(shù)廣泛的應(yīng)用各個(gè)領(lǐng)域的工業(yè)控制,通過(guò)用戶程序控制生產(chǎn)工藝過(guò)程,,具有較高的穩(wěn)定性和可靠性,較強(qiáng)的實(shí)時(shí)處理能力,,使用簡(jiǎn)單維護(hù)方便。交流伺服以獨(dú)特的定位精度和調(diào)速方式,,在各工業(yè)領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用,,而在機(jī)床的應(yīng)用則更具有代表性。8 `6 f7 q0 b! J% ?
一,、概述- N" \& Y7 M- W1 l% O+ Z/ ~5 \) E
原機(jī)床的電氣控制系統(tǒng)主要包括工作臺(tái)的主傳動(dòng)和刀架的移動(dòng)以及進(jìn)給機(jī)構(gòu)的邏輯控制三大部分,。工作臺(tái)的拖動(dòng)和刀架進(jìn)給拖動(dòng)是70年代改型的晶閘管——電動(dòng)機(jī)組(V——M)系統(tǒng),邏輯控制普遍采用繼電器控制,。由于該機(jī)床使用頻率高,、線路復(fù)雜、耗電量大,,元器件老化嚴(yán)重故障率高,,運(yùn)行質(zhì)量低且對(duì)電網(wǎng)和機(jī)械的沖擊很大,維修麻煩,。已無(wú)法滿足現(xiàn)代生產(chǎn)的需求,,因此對(duì)電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的技術(shù)改造。
- p6 I, w6 a" W" \二,、控制系統(tǒng)的配置0 l, z+ ?* A" f% O4 |2 g
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)采用SSD590系列直流調(diào)速裝置,,刀架的驅(qū)動(dòng)采用安川交流伺服驅(qū)動(dòng),系統(tǒng)邏輯控制選用三菱FX2N系列PLC,。
" r0 B. V, p) [三,、工作臺(tái)調(diào)速系統(tǒng)
$ X, \# V! h# d; ?5 E 工作臺(tái)原拖動(dòng)電機(jī)為67KW直流電動(dòng)機(jī),機(jī)械傳動(dòng)有四檔機(jī)械變速,,所以驅(qū)動(dòng)器選用英國(guó)歐陸590-380A-4Q數(shù)字直流調(diào)速裝置,,配合日本三菱的FX2N-4DA模擬輸出模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)工作臺(tái)進(jìn)行無(wú)極調(diào)速,加裝測(cè)速機(jī)作速度反饋進(jìn)行閉環(huán)控制,,還可顯示主電機(jī)的電壓電流和轉(zhuǎn)速,。590直流調(diào)速系統(tǒng)調(diào)速范圍是1:100,進(jìn)行閉環(huán)控制后在弱磁狀態(tài)下可以達(dá)到1:300,,配合機(jī)械四檔變速,,能夠充分滿足不同工件的加工需求。2 m R* z$ j# K7 e! M
在設(shè)計(jì)時(shí)除了正常的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),、加速,、減速之外,考慮到工作臺(tái)在Ⅰ檔和Ⅳ檔速度相差較大,,所以在點(diǎn)動(dòng)時(shí)設(shè)置了兩套參數(shù),,Ⅰ、Ⅱ檔公用一套,,Ⅲ,、Ⅳ檔公用一套,這樣在點(diǎn)動(dòng)工作時(shí)工作臺(tái)的轉(zhuǎn)速基本上是一致的,,同時(shí)為工作臺(tái)變速時(shí)獨(dú)立設(shè)置了一套微動(dòng)工作參數(shù),,保證變速時(shí)齒輪能夠順利的嚙合。# V, m$ _& X! `8 P
四,、刀架調(diào)速系統(tǒng)- C, N. z- ?" {# D7 q8 z
刀架原來(lái)的驅(qū)動(dòng)方式為一臺(tái)6.7KW直流電動(dòng)機(jī)用作進(jìn)給,,另外一臺(tái)7.5KW交流電動(dòng)機(jī)用作快速移動(dòng),通過(guò)機(jī)械變速傳動(dòng)和電磁離合器進(jìn)行切換,,在機(jī)械方面也是個(gè)故障高發(fā)部位,,在改造時(shí)做了大膽的決策,去掉了原來(lái)復(fù)雜的機(jī)械變速箱,,兩個(gè)刀架選用了四臺(tái)日本安川SGMGH75A2A交流伺服電動(dòng)機(jī)和SGDM-75AD交流伺服驅(qū)動(dòng)器,,配合日本三菱的FX2N-1PG脈沖輸出模塊進(jìn)行調(diào)速,交流伺服的調(diào)速范圍可以達(dá)到1:10000,,而且有著極高的低速性能和定位精度,,然后配以1:8的直連減速器,直接安裝在橫梁的端面分別與絲杠和光杠聯(lián)接,,分別驅(qū)動(dòng)兩個(gè)刀架的X(U)軸和Y(W)軸,,既可以實(shí)現(xiàn)低速進(jìn)給又能夠滿足快速移動(dòng)的要求。9 R( B9 O! \9 z9 J. ^
刀架的調(diào)速采用數(shù)字編碼開關(guān)來(lái)進(jìn)行進(jìn)給量大小的選擇,,既可以手動(dòng)選擇又可以自動(dòng)跟隨工作臺(tái)轉(zhuǎn)速的變化而進(jìn)行跟蹤自動(dòng)調(diào)整,,快速移動(dòng)和慢速對(duì)刀分別設(shè)為固定值,充分滿足加工操作的需求,。
9 r3 Z H7 ^' y* ?) i9 o4 i$ p五,、PLC控制
9 j# A( c4 L" Z' z$ r PLC是整個(gè)機(jī)床的控制中心,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際輸入,、輸出點(diǎn)的作用和數(shù)量,,結(jié)合改造要求,PLC選用日本三菱FX2N-128MR和3個(gè)擴(kuò)展輸入模塊FX2N-EYR,,1個(gè)模擬輸出模塊FX2N-4DA對(duì)工作臺(tái)進(jìn)行速度控制,,4個(gè)脈沖輸出模塊FX2N-1PG分別對(duì)四臺(tái)交流伺服電機(jī)進(jìn)行速度及定位控制,;同時(shí)還考慮預(yù)留了部分輸入輸出點(diǎn),滿足日后的維護(hù)及系統(tǒng)的擴(kuò)展,。, V7 G+ ?, S* d
PLC程序編寫過(guò)程中,,工作臺(tái)用按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)加速、減速,,通過(guò)FX2N-4DA來(lái)進(jìn)行數(shù)-模轉(zhuǎn)換為590提供給定電壓的大小及極性的變化,,同時(shí)也為刀架進(jìn)給量自動(dòng)跟隨工作臺(tái)轉(zhuǎn)速變化提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。刀架的調(diào)速則考慮把數(shù)字開關(guān)選定的進(jìn)給脈沖量,,與工作臺(tái)轉(zhuǎn)速的脈沖量通過(guò)PLC進(jìn)行浮點(diǎn)運(yùn)算,,由FX2N-1PG輸出結(jié)果脈沖,實(shí)時(shí)改變進(jìn)給電機(jī)的速率完成調(diào)速,,這樣就實(shí)現(xiàn)了進(jìn)給量大小自動(dòng)跟隨工作臺(tái)轉(zhuǎn)速進(jìn)行比較精確的變化,,操作人員可根據(jù)不同工件的加工要求,改變工作臺(tái)的轉(zhuǎn)速進(jìn)給量也會(huì)自動(dòng)跟隨發(fā)生相應(yīng)的變化,,加工精度比人為的調(diào)節(jié)有了大幅度的提高。$ D; a! t7 S" B! Q* z* f. w$ d
另外,,PLC程序的編制充分考慮操作指令和現(xiàn)場(chǎng)信號(hào),,整個(gè)操作變得比較簡(jiǎn)單,工作臺(tái)的旋轉(zhuǎn),、點(diǎn)動(dòng),、變檔、調(diào)速,,刀架的進(jìn)給,、點(diǎn)動(dòng)、快速移動(dòng)以及橫梁的控制,,油泵以及相互的聯(lián)鎖保護(hù)和顯示等功能均有PLC完成,。
7 i, s z/ }" E; M/ Q六、結(jié)束語(yǔ); l8 o9 c& I0 w$ |1 N- P$ w; m
本機(jī)床改造后投入運(yùn)行一年多來(lái),,運(yùn)行平穩(wěn)一切性能穩(wěn)定良好,,幾乎是在無(wú)故障運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單可靠,,工作效率及工件的加工精度得以提高,。
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