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大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

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發(fā)表于 2006-10-13 20:49:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

希望大家在此相互交流,,共同進(jìn)步,!

. L/ U3 }0 m# j

例 我公司一臺(tái)日本AMADA數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖在快速?gòu)?fù)位時(shí)報(bào)警X軸過(guò)載,,停機(jī).拆下X軸直流伺服電機(jī)發(fā)現(xiàn)炭刷磨完卡住轉(zhuǎn)子.更換新伺服電機(jī)后還報(bào)警X軸過(guò)載,,不能工作.懷疑伺服驅(qū)動(dòng)器主電路過(guò)載損壞(其為減小體積,,將四個(gè)軸的伺服電機(jī)的驅(qū)動(dòng)器集成在一起,,北京辦事處售價(jià)3萬(wàn)余元一個(gè)),,拆解驅(qū)動(dòng)器檢查主電路的整流單元,,濾波單元,,輸出模塊都正常.后檢查輸出端一壓敏電阻時(shí)發(fā)現(xiàn)其已擊穿,,更換后故障排除.故障原因:當(dāng)伺服電機(jī)卡住時(shí),驅(qū)動(dòng)器的過(guò)壓,,過(guò)流保護(hù)電路動(dòng)作需要一定的緩沖時(shí)間,,這時(shí)編碼器已檢測(cè)不到轉(zhuǎn)動(dòng)信號(hào),驅(qū)動(dòng)器為補(bǔ)償轉(zhuǎn)速迅速提高電壓,,當(dāng)電壓達(dá)到壓敏電阻限值時(shí),,壓敏電阻擊穿,,出現(xiàn)故障.

2#
發(fā)表于 2006-10-13 22:06:41 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧!

看來(lái)是直流伺服電機(jī)是閉環(huán)控制的,,數(shù)控轉(zhuǎn)塔應(yīng)該高精度很貴吧
3#
發(fā)表于 2006-10-13 22:10:17 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

壓敏電阻同時(shí)起保護(hù)作用的,應(yīng)該是有意設(shè)計(jì)的,,一舉兩得,,小日本豬最精于設(shè)計(jì),好多元件不知一個(gè)用意,,要見(jiàn)一個(gè)學(xué)一招
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發(fā)表于 2006-10-15 12:53:02 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

謝謝我在飛,我收藏了,!
5#
 樓主| 發(fā)表于 2006-10-15 15:14:46 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

傳一個(gè)變頻器的電路原理圖供大家維修時(shí)參考。(包括主電路,,電源單元,,觸發(fā)單元等)

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發(fā)表于 2006-10-16 15:59:49 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

不錯(cuò),這是什么品牌的變頻器的電路圖,。能否把其原理分析一番,,我想大家會(huì)變頻器有更深的理解。
7#
發(fā)表于 2006-10-19 21:31:32 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

我收藏了,!
8#
 樓主| 發(fā)表于 2006-10-23 22:27:05 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧!

   ****轉(zhuǎn)貼****9 X+ ?- p" k/ a! A0 J
  7 b2 g. b( C4 {5 i- D6 T6 W
生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)遇到數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障,。此類(lèi)故障隱蔽性強(qiáng),、診斷難度大。導(dǎo)致此類(lèi)故障的原因主要有五個(gè)方面1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動(dòng)或變化,。(2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULL OFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常,。(4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,,即電氣及控制部分故障。(5)機(jī)械故障,,如絲桿,、軸承,、軸聯(lián)器等部件。此外,,加工程序的編制,、刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常,。   
  ~8 T( z9 O, ~1 w  - p% \8 W" C6 y* o
  1. 系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動(dòng)   
6 P- E+ w2 ^7 P( c  
/ u' f+ m2 a. ^0 {6 R& }0 n  系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位,、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等,。例如SIEMENS,、FANUC數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種,。機(jī)床修理過(guò)程中某些處理,,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢應(yīng)作適時(shí)地調(diào)整和修改;另一方面,,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動(dòng)也可能造成參數(shù)實(shí)測(cè)值的變化,,需對(duì)參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。   7 C( f# A$ K6 `6 n, M+ _4 ]
  8 u! A0 e" H' R9 k
  2. 機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常   " P$ ?/ B. m& i& W! h
  ' i, a  W* }0 [* s5 ~9 u
  一臺(tái)THM6350臥式加工中心,,采用FANUC 0i-MA數(shù)控系統(tǒng),。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過(guò)程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過(guò)切),。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng),、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,,且回參考點(diǎn)正常;無(wú)任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。分析認(rèn)為,,主要應(yīng)對(duì)以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。   
* h" I( g% o* _0 q' k/ D) K, Q  1 c" H; _. S' l" C. W
  1)檢查機(jī)床精度異常時(shí)正運(yùn)行的加工程序段,,特別是刀具長(zhǎng)度補(bǔ)償,、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對(duì)及計(jì)算。   $ {- ?3 s9 ]& _( R2 I
  ( n4 \' X3 `0 L0 b# b
  2)在點(diǎn)動(dòng)方式下,,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,,經(jīng)過(guò)視、觸,、聽(tīng)對(duì)其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)診斷,,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)聲音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng),噪聲更加明顯,。由此判斷,,機(jī)械方面可能存在隱患。   7 @; Z2 Y5 N( x2 M4 B! H( c3 _
    l0 H& K) ^* C0 `. ?& Y
  3)檢查機(jī)床Z軸精度,。用手脈發(fā)生器移動(dòng)Z軸,,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),,配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況。在單向運(yùn)動(dòng)精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),,手脈每變化一步,,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機(jī)運(yùn)行良好,,定位精度良好,。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:①機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1》d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm》d2》d3(斜率小于1);③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動(dòng),,表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與手脈給定值相等(斜率等于1),,恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng)。   
9 D) y$ B% b" t8 \  * S% w4 \- ~) v; O- j
  無(wú)論怎樣對(duì)反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外,,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度,。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),,間隙補(bǔ)償越大,第①段的移動(dòng)距離也越大,。   $ l: Z3 t) }& g! \+ J
  
1 j6 r; V6 E1 z' W2 ]% z  分析上述檢查認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常;二是機(jī)械方面有故障;三是存在一定的間隙,。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠完全脫開(kāi),,分別對(duì)電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查,。電機(jī)運(yùn)行正常;在對(duì)機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤(pán)動(dòng)絲杠時(shí),,返回運(yùn)動(dòng)初始有非常明顯的空缺感,。而正常情況下,應(yīng)能感覺(jué)到軸承有序而平滑的移動(dòng),。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,,且有一顆滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常,。   
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    3. 機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常   
. _$ e' o5 x. H; Z8 R  
. r8 _" ?5 R6 I% z- X) K  一臺(tái)數(shù)控立式銑床,,配置FANUC 0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過(guò)程中,,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常,。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動(dòng)時(shí)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺(jué)電機(jī)抖動(dòng)比較嚴(yán)重,,啟停時(shí)不太明顯,JOG方式下較明顯,。   
1 X/ R  z2 o- K  
' ~4 M/ Z) }, h! C8 v  分析認(rèn)為,,故障原因有兩點(diǎn),一是機(jī)械反向間隙較大;二是X軸電機(jī)工作異常,。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,,對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對(duì)存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),,X軸電機(jī)的抖動(dòng)消除,,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常。   
# B: [3 r' @9 M( Z  
! P2 C+ C* n, R- r  4. 機(jī)床位置環(huán)異�,;蚩刂七壿嫴煌�   
4 O+ {% g* f( q1 |2 [1 T( C  
! j$ S# C. Q; b' K2 i( f8 B6 ~1 q' ^  一臺(tái)TH61140鏜銑床加工中心,,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 18i,全閉環(huán)控制方式,。加工過(guò)程中,,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,精度誤差最小在0.006mm左右,,最大誤差可達(dá)到1.400mm,。檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系,。在MDI方式下,,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90 G54 Y80 F100;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為“-1046.605”,,記錄下該值,。然后在手動(dòng)方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語(yǔ)句,,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992”,,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm,。按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動(dòng)到不同的位置,,反復(fù)執(zhí)行該語(yǔ)句,,數(shù)顯的示值不定。用百分表對(duì)Y軸進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過(guò)大,。對(duì)Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補(bǔ)償,,均無(wú)效果,。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問(wèn)題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),,該軸為垂直方向的軸,當(dāng) Y軸松開(kāi)時(shí),,主軸箱向下掉,,造成了超差。   
; T7 l0 z9 r4 W  m3 D  
6 t: F6 K  N0 {8 |, X  對(duì)機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,,即在Y軸松開(kāi)時(shí),,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開(kāi);而在夾緊時(shí),,先把軸夾緊后,,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決,。- c7 E' `8 I2 f+ Y: m

" N) V1 v3 d; f- K% p  B
9#
發(fā)表于 2006-10-29 17:52:29 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

太好了!完分感謝,!

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發(fā)表于 2006-10-29 17:56:28 | 只看該作者

Re: 大家來(lái)談?wù)勗诠た鼐S修方面的一些經(jīng)驗(yàn)吧,!

求變頻器在風(fēng)機(jī)泵類(lèi)應(yīng)用節(jié)能公式應(yīng)用。謝謝,!
* }& P" J4 R' w1 ~

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