主軸為什么會突然停車?[一次難忘的維修經(jīng)歷]
$ ^$ A( Y# G0 a1 R, i0 }7 B那是二十多年前的事情,但至今我仍難以忘記......" }' ~% u8 |$ [& L% S
那是八十年代,我廠引進美國INGERSOLL銑床公司我國第一臺加工汽輪機轉(zhuǎn)子槽的大型數(shù)控輪槽銑,價格三百萬美金.我當時是車間動力員(電氣技術(shù)員),安排去美國培訓,回來要維護和維修好這臺復雜的設(shè)備.壓力的確很大.由于是我國第一臺引進的,我們從來沒有見過,接觸過;加上數(shù)控系統(tǒng)不是SIEMENS,也不是FANUC,而是美國西屋自己的數(shù)控系統(tǒng)PRODUCE-2型.(8080系列)驅(qū)動系統(tǒng)也是西屋的.特別是美國專家在車間安裝試車好離開后,主要的責任全部落在我的肩上.壓力可想而知.我想我要變"壓力"為"動力",在美國培訓的日子及美國專家來我廠安裝時,我努力學習有關(guān)這臺機床所有的東西,包括數(shù)控,電氣,液壓,機械,還有英文,象海綿吸水一樣去吸收這些"新"東西.我想只有多學一點,以后才可以對付這臺機床在生產(chǎn)過程中的大大小小,各種復雜的故障和問題.
1 P. z+ W, p. u& \# Y" w9 ?大約在加工轉(zhuǎn)子一個月左右,真的"問題"發(fā)生了.正常運轉(zhuǎn)中的S1主軸在運轉(zhuǎn)2小時左右,"突然停車"了.如果再按啟動S1的按鈕,S1主軸又能再轉(zhuǎn)動.但連續(xù)運轉(zhuǎn)大約2小時后,又會再次"突然停車".如按啟動S1的按鈕---S1主軸又能再轉(zhuǎn)動---2小時后又"突然停車",反復試車也一樣.主軸"突然停車"會在汽輪機的轉(zhuǎn)子表面上留下刀痕,嚴重的可能使刀具損壞,造成嚴重的質(zhì)量事故,因此必須要盡快徹底排除這個故障.因為這臺機床是最關(guān)鍵的設(shè)備,決定了全廠生產(chǎn)的命脈,當時沒有其它機床可代替.
3 I$ j$ }' m7 X9 _9 H+ i我日夜思索著這個問題,為什么另外S2主軸一直正常,從不突然停車.(注;二個主軸,一起銑槽)為什么?我想起S1主軸美國專家在試車時,也曾經(jīng)發(fā)生了類似的 "突然停車" 的故障,,當時美國專家換了一塊[順序板]后,毛病似乎解決了,也不 "突然停車"了.但等美國專家走后一個多月之后,,老毛病又出現(xiàn)了,又"突然停車" 了.我想我們再換一塊的順序板(備板)當時可能也好了,有可能再運行一,、二個月沒問題.我們只有一塊的[順序板]的備板,換上去后,要把故障板送美國維修,再要定"備板"(3000多美金一塊板,價格昂貴,時間長,而且當時八十年代,非常不方便)我想這里一定有原因,我們一定要搞清楚其損壞原因,沒找到故障的真實原因,過后故障又會繼續(xù)發(fā)生.我們仔細地檢查,,借助于示波器,,發(fā)現(xiàn)了“啟動”指令所對應的光電耦合器的反向峰值電壓特別高,,而對比S2主軸相應的“啟動”指令所對應的光電耦合器的反向峰值電壓就比較低.根據(jù)我過去的經(jīng)驗,懷疑可能是接地不好.果然,我們單獨加了一根接地線后,S1“啟動”指令所對應的光電耦合器的反向峰值電壓極大地減少,。從此,,再也沒有發(fā)生過“突然停車”的故障。最后我們搞清了其原因是由于反向峰值電壓太高,,時間長后,,(一、二個月后)使其光電耦合器的性能逐步失效所致,。
* v' ]( S* m. m6 Y' Q. V& }我們心里很高興,我們排除了一個"隱患".如果我們不搞清楚其損壞原因,就是論事地換"備板"的話,會造成更多的"備板"損壞,可能造成質(zhì)量事故.我把我的這次"維修日志"告訴大家,與大家共享!
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