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樓主: zonlily
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螺紋扭矩強度,,電鍍后變弱,,下降的離譜,,請各位高手支招�,。�,!

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21#
 樓主| 發(fā)表于 2012-1-4 13:35:33 | 只看該作者
小鼠大膽 發(fā)表于 2012-1-4 13:28
- m' v, v/ R9 R" ]9 j) B0 N本人不懂電鍍工藝,,我個人覺得,電鍍前是要酸洗的,,是吧,??如果是這樣,,酸洗首先是酸解液對螺紋表面有一定 ...

/ K$ t5 O9 G- `7 U謝謝您的意見,。1 D  U! w" A6 ~% v7 w6 @7 ^
但此零件是需要做NSS鹽霧試驗的,48H無銹5 I' ~/ z2 f4 M, C
22#
發(fā)表于 2012-1-4 14:09:06 | 只看該作者
電鍍必需要內外都要電鍍的,你的這批貨量多少?實驗檢驗數(shù)量不能過少,要多檢驗些.3 |' ~# X2 t1 R; C5 @/ {
      一.內攻牙可能因有毛刺,熱處理未清理干凈,過扭矩試驗可能通過實驗.但在電鍍時,因受電解液腐蝕,毛刺與牙峰處可能脫落,導致內徑變大,會造成滑牙.可以拿攻牙未熱處理的測試扭矩,進行對比.
/ s6 S$ o: M2 P; R7 g     二,對于變形,撕裂,因你在熱處理后,測試扭矩都OK,若電鍍問題查不出實質原因,可能與你材質有關,材質質地不均勻,導致測試NG
23#
 樓主| 發(fā)表于 2012-1-4 14:19:18 | 只看該作者
蓋子 發(fā)表于 2012-1-4 14:09 * o' S, U4 |, |' D( D' j  h# o0 ]
電鍍必需要內外都要電鍍的,你的這批貨量多少?實驗檢驗數(shù)量不能過少,要多檢驗些.
. t4 S9 n' T9 n3 u# w      一.內攻牙可能因有毛 ...
! s. ~$ T8 G( F7 s- u8 \. L
幾萬個,抽檢方式是按AQL 105-E做的,。* n8 L3 Q! W6 z9 e$ [, Y
未熱處理的產品與熱處理后的產品扭矩沒有可比性,,未熱處理的剛一擰緊就變形了。
* x5 H4 C1 K* Y, K8 V5 x% A材料上同一爐出來的材料,,而且是知名鋼貿購買的,。" _3 F8 K) e" I$ y
所以,最終的原因估計還是電鍍工藝出了問題,。
, m# V2 n0 d* R
6 r9 U4 l2 j$ ~另一款類似的產品,,螺紋為M5.0,扭矩要求為3.5N·m,,熱處理后扭矩為4.5N·m~5.0N·m,,電鍍(藍白鋅)后扭矩為4.0N·m~5.0N·m,是合格的,。
% @. a- M$ o: {  m$ Z
4 X! \5 h3 l/ Y) O8 g4 |% L4 Q/ A* ^3 ?, u9 f' D% ~
' B. s5 d, Q5 a

點評

做一步檢一步,,目前問題出在電鍍.  發(fā)表于 2012-1-4 16:45
4.5-4.0扭矩還是下降了,建議做一步檢一步,,看看到底出在哪一步  發(fā)表于 2012-1-4 15:18
24#
發(fā)表于 2012-1-4 15:26:55 | 只看該作者
電鍍藍白鋅你除污,除氫測試都沒問題.鍍層很薄影響也不大.& I' f& U0 v5 Q) Y9 |& Q
一.攻牙未熱處理的測試扭矩多測試些,對比材質是否均勻.更換材質.8 Q3 p8 F  L4 }* @( @
二.攻牙后,外觀檢查內螺紋,觀察是否有毛刺.量具測量尺寸是否在可控范圍.更換絲錐.
. m+ H( g0 g- \+ C4 H3 [7 Q% {三.熱處理后,金相檢查牙紋組織是否均勻,有無破壞.外加硬度測試.檢查有無脫碳,多測試些. 1 D3 A1 w" O. b# @" O7 G* ?+ p
四.電鍍除污時間,試樣批次進行電鍍,選擇最佳除污時間.化學除油清水要沖洗干凈,及時除氫.
6 u4 T2 K3 a2 x3 N8 c6 u, j4 i. q本人也不專業(yè),只能提供這些.不當之處多請指教.更希望能有高人指點,讓你能夠早日解決問題,一同分享你的成果
25#
發(fā)表于 2012-1-4 16:27:15 | 只看該作者
本帖最后由 洛河傳說 于 2012-1-4 16:50 編輯 ( e( x! s& M2 K8 v- v
zonlily 發(fā)表于 2012-1-4 13:35 3 z+ Z; r: T# d  x) t' ?+ p7 m1 D
謝謝您的意見,。9 }8 P: w# F, b9 U
但此零件是需要做NSS鹽霧試驗的,48H無銹

' R2 x5 t% F4 s5 W% y. XNSS鹽霧試驗的,,48H無銹~~并不可代替電鍍條件,。
9 B8 g! Z+ e0 Y
( ~3 n' r8 w9 {0 ]. E! a冷電鍍鋅不止除污、除銹,,還必須酸或堿激活材質的表面活度才能鍍上,,嫌疑這個過程。
6 d) E3 c5 Y3 r; p  P: i4 `2 g
26#
發(fā)表于 2012-1-4 18:04:04 | 只看該作者
zonlily 發(fā)表于 2012-1-4 14:19
- K' d: z" Q3 E7 k3 F4 G幾萬個,,抽檢方式是按AQL 105-E做的,。1 }+ ]* Y2 J/ M
未熱處理的產品與熱處理后的產品扭矩沒有可比性,未熱處理的剛一擰 ...
6 `4 t: r- V4 s) @9 K% q
我在想可能是電鍍后
! L- l3 }# L- Y! r& K8 V1.摩擦系數(shù)改變,。
$ d- I" ^: |' ^3 y7 Q2.電鍍可能會使螺紋尖端產生應力集中,,變脆。(真空電鍍可能會好點)
# h1 z* d6 y+ i2 k% Y# Q3 y! K! C
6 X8 [& c5 T0 f7 z! M另外,,同樣的扭矩情況下,,不同的摩擦系數(shù)會改變螺紋間的金相組織受力情況。8 Z* h4 ]" D- K* g$ H0 k+ q
(這點你可以用螺紋上涂些潤滑油試試)
; M8 r& {9 m! z
7 |6 e  s$ a$ e; T! Z
27#
 樓主| 發(fā)表于 2012-1-4 19:50:55 | 只看該作者
浦江思南 發(fā)表于 2012-1-4 18:04 ; D! M5 D+ I1 t
我在想可能是電鍍后& v# w* A' @; |- l6 p- h
1.摩擦系數(shù)改變,。8 S4 h" y: ]' i7 z! M
2.電鍍可能會使螺紋尖端產生應力集中,,變脆。(真空電鍍可能會好 ...

! y. C1 j2 x! T8 d& I從客戶的裝配及使用環(huán)境上,,不允許添加潤滑劑等.
28#
 樓主| 發(fā)表于 2012-1-4 19:52:10 | 只看該作者
蓋子 發(fā)表于 2012-1-4 15:26 7 u8 _3 d9 m. v, T1 ^
電鍍藍白鋅你除污,除氫測試都沒問題.鍍層很薄影響也不大.
% v5 w+ X: \' Z) X& {1 z一.攻牙未熱處理的測試扭矩多測試些,對比材質是否 ...
+ B# b$ ?0 G" h- O
感謝您的關注及全面分析,!4 ?. g& L7 h9 [8 e5 _
但目前問題集中在電鍍環(huán)節(jié)的某一點,。8 _4 }0 Y% z& E0 F2 N
29#
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-6 14:53:31 | 只看該作者
zonlily 發(fā)表于 2012-1-4 19:52
0 C& [. q2 p: C7 G; T感謝您的關注及全面分析!
3 v. B' O% i$ q- I7 u但目前問題集中在電鍍環(huán)節(jié)的某一點,。

- l1 l4 i6 b/ e/ z  f. V% G此問題到目前還是未得到解決,,最后零件更改了表面處理工藝,利用涂覆的表面處理方式使用,。
! ?9 ?4 o) Z2 u- V2 _4 I6 Q
* f0 E% Y: v1 E+ \* V但新的同樣的問題又來了:# v( Z, G0 c- ^. r4 ~& i
厚度1.5mm的S45C,,同樣的生產工藝,依舊出現(xiàn):熱處理扭矩合格,,電鍍后脆斷的問題,!1 c* c( B/ R9 u) u+ r1 t" A
1、與電鍍溝通,,其要求熱處理時芯部硬度為340-360Hv(熱處理的要求是400-450Hv),,要小于表面硬度(400-450Hv),電鍍后對零件韌性影響不大,,也就是說可以解決目前電鍍前后扭矩差異大的問題,。' p$ \$ l$ L! u5 H4 k
2、按電鍍要求的熱處理硬度,,與熱處理溝通,對于薄板(T=1.5mm)且又是S45C材質,,淬火回火很難控制內外(芯部與表面)的硬度差,,因S45C材料特性,淬火回火后要么整體硬度做低,,要么整體做高,;除非利用滲碳,但也很難在批量生產中穩(wěn)定的控制硬度范圍,。
+ f, z+ L( Q' e9 Y- g8 x7 }' W$ B# |% _+ Q
綜上述:悲催了,,這問題難道真的無解了嗎?但是國外同樣的材質,同樣的工藝,,卻是不一樣的結果,,國外的鋼材好、設備好我承認,,但差別也太大了吧?7 J! E  ?1 i2 y# y
還是繼續(xù)坐等高手出現(xiàn)�,。�,!* V- u2 U; U- `
30#
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-10 10:21:25 | 只看該作者
zonlily 發(fā)表于 2012-9-6 14:53 2 C6 j( ^5 b7 d/ w& z' K3 S" I) `
此問題到目前還是未得到解決,,最后零件更改了表面處理工藝,利用涂覆的表面處理方式使用,。
! K! n( K. U+ O2 H$ o/ G9 @1 F
但新的同樣 ...
" P: s4 d0 ^: o( n/ a  d
有哪位大大能夠給點突破口???拜謝�,�,!
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