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檢修系列之——理論是指導實際的“明燈”

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1#
發(fā)表于 2012-2-5 08:18:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廠部給設備部下了任務,,作為考核指標之一,,限時限期讓維修班將一臺大型滴平面磨床搞定,,因為現在磨削加工出來的零件表面明顯粗糙度沒有達到要求,,精度就不用說了,。乍調整,,乍修整砂輪多木用。而企業(yè)在安裝主機裝配是時間等不及滴,,雖然說現在暫時還有庫存零件能應付一陣,。如果采用外協加工,則是一是成本加大,,二是在本地區(qū)還一時還很難找到這么大滴平面磨床,。。,。

7 f; i; `: ]/ B: B+ Y
最最悲摧滴是:曾經也找到過一臺相類似能加工此零件的平面磨,,可是磨出的精度也根本達不到俺們的要求。能磨,,但不能滿足零件滴精度需要,。
1 d; j) _. a" X  s
維修班出動了最厲害的修理工,又將廠內公認最好的裝配老師傅也借用了過去,,準備啃此硬骨頭,。。,。
,。。,。,。。,。
經過了一翻努力,,將機床機械上大部份多大整了一番。。,。,。
哈哈哈。,。�,?梢栽囓嚴�,!
設備部為了保險,解決可能在調試時出現的各種問題,,又求廠部下了指令讓設計部也派員參預現場調試,。
那就執(zhí)行命令吧。車間現場去,。,。。

) S5 [8 I$ v% f
開主機電源,。,。。油泵電機啟動,。,。。
空運行幾分鐘后,,油泵突然產生了噪聲,,而且越來越大。,。,。唔?,?,?
吸空?,!——腦海中立馬就產生了第一個念頭,。此種情況在以往調試液壓系統(tǒng)時經常碰到過。
打開油箱蓋,,發(fā)現油面上飄浮著一層淡黃包泡沫,。,。,。的確進了空氣了。
又觀察了一會兒,,油面上氣泡慢慢地消失了——說明油品上沒有問題,。

6 q3 J+ d3 _" v1 T* i  }# U7 |
那么,,是那個地方會漏氣呢?當然油泵吸油口是第一目標了,�,?墒牵墒�,,整個液壓系統(tǒng)有好幾臺大小不一滴葉片泵供油給各部分,。一臺一臺查吧。先查已開機的泵,。
吸油濾油網均正常,,沒有產生堵塞現象。
哪就是吸油管接頭問題了,。
用潤滑脂涂抹在接頭上,。開機,唔,。,。。外甥打燈籠哪——照舅哪,。
乍會事,,乍會事哪,看看,,還有啥地方有可能被吸入空氣,?看看現場,能進入空氣滴也就只有葉片泵的輸入軸處了,。也用脂涂了看一下吧,。
開泵,噪聲明顯小了,。油箱中氣泡也明顯少,。OK,就是泵了,。
拆,,將葉片泵解剖開來。哇,,一看就知毛病了,。泵定子的曲線多被被磨損得。,。,。而且輸入軸處的骨架密封圈也已老化了。再看看一下有關活動件滴間隙,不值得修了,。,。。
估計別滴泵也就樣,,均拆下檢查,,均差不了多少,定子曲線已多被磨得慘不能睹了,。,。。
全部重新更換,。
繼續(xù)啟動油泵。油泵噪聲正常,,油面正常,。
。,。,。。
一道一道的動作做出來,,空運行動作正常,。
試磨工件。
不行哪,。被磨削零件的表面粗糙度還是沒有達到要求哪,。
為啥呢?,?,?繼續(xù)查!
喔,,原來是磨頭橫向進給在調至稍慢時,,磨頭便產生了爬行現象。這樣當在慢速修整砂輪時,,達不到修整要求,。而且橫向斷續(xù)進給工作時產生了進給距離大小不均勻現象,從而引起被加工件達不到粗糙度要求,。
可是現已將磨頭部分的導軌也重新研磨了一下吖,。。,。軌道潤滑情況也正常,。。。
是那個地方滴原因會引起爬行呢,?
會不會是節(jié)流閥阻塞情況,?
不可能吧!現在現場可是使用了過濾車更換的新油,。,。。因為引起節(jié)流閥阻塞的主要因素是油液清潔度哪,。而且阻塞引起爬行的現象在行程上是無規(guī)律性滴,。
必定另有原因!�,�,!
查了一下有關資料,爬行的臨界速度和動靜磨擦力之差,,運動系統(tǒng)剛度,,運動部件質量,阻尼系數幾大因素有關,。
沒法子哪,,只能一個一個分析求證了。
先從簡單的查驗起吧,。
因為磨頭部分質量是定值,,為排除磨頭導軌安裝質量及導軌潤滑條件對爬行滴影響,將磨頭部分與油缸活塞桿脫開,,單獨試油缸,,結果發(fā)現爬行姿態(tài)改善不大,這樣可以認為機械機構及潤滑條件不是主要因素,。
又因為導軌也已重新研磨了一下,,達到了原新機軌道的要求,所以動靜磨擦力之差也不會是主要因素,。
    而粘性阻尼系數和阻尼力及運動速度有關,。
因此看上去只有運動系統(tǒng)剛度存在著很大疑問。而液壓系統(tǒng)剛度與體積彈性模量,,油缸結構等有關,。
油缸結構是固定的,所以情況有點慢慢明朗了,。,。。
    系統(tǒng)剛度,,剛度哪,。,。。繼續(xù),。,。。
液壓4 X5 ^% s! ^; [& Y4 k$ j
, Y9 `: q' M0 s, [" T7 E0 D+ V( n
系統(tǒng)剛度有介質剛度和元器件剛度組成,。,。。
是不是液壓油中還存在空氣,?吸空已解決了一部份啦,。為進一步減少系統(tǒng)中空氣含量,在系統(tǒng)最
高點又增加了排氣閥,,爬行情況還是變化不大,。。,。
這樣就毫無疑問地可以確定就是元器件組成的系統(tǒng)剛度不足了�,,F場解剖了一下元件,一些閥中運動間隙偏大了點,。,。,。再聯系前面解剖的葉片泵情況,,可以認為本機爬行并不是單一因素引起,而是因為機床使用年限較長了,,元器件磨損引起了性能參數改變,,泄漏增長使剛度降低。它并非是單一因素引起,,而是全部元件的綜合問題,。。,。
查到了原因,,就得再想法去解決。,。,。
因為傳動系統(tǒng)一旦設計結束,整個系統(tǒng)剛度實際上已被確定,。因此要想恢復,,只有更換全部已差一滴滴元件。,。,。但是此方法困難滴是因為機床年限長了,,有些液壓元件已被改型和替換,有些元件連接尺寸不一致,,且整個維修工作量很大,。。,。
另一種提高系統(tǒng)剛度是在現系統(tǒng)上外加元件,,這種方法簡單方便,化費也不多,。,。。當然前提是要加對位置,,嘿嘿嘿,。。,。
繼續(xù)拿了原理圖分析,,還好,N年前的機子資料還是基本給全滴,,不似一些現在的機子,,軟件資料如果能給全,就似中獎一樣,。,。。
根據原理,,在某一回路上增加了一個單向閥作了背壓閥,,提高了系統(tǒng)剛度。
啟動,,開機,。。,。
在工作段最小穩(wěn)定速度達到了相當于一般新機出廠穩(wěn)定速度,。,。,。達到了低速平穩(wěn)修整砂輪和工作平穩(wěn)均勻的目的。
試磨工件,。,。。
OK,,達到了零件要求滴表面質量,。,。。
哇,,好不容易哪,。

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發(fā)表于 2012-2-5 09:20:56 | 只看該作者
支持你哦,。謝謝分享,了了拉了拉了了4 w) f+ W. t; b9 W

點評

力士樂液壓綜合實驗臺出售 1.維修簡易型,,可以測試 開式泵(負載敏感泵)/閉式泵排量到180,, 馬達排量到1600,M4多路閥 2.主機工廠測試專用高精度型,,在1的基礎上可以測500的泵,,10000以上的馬達 包含電控  發(fā)表于 2014-9-24 22:35
3#
發(fā)表于 2012-2-5 11:06:15 | 只看該作者
幾年前俺以設備維修的外行,卻是接下廠里設備維修的工作,,除了基本的知識外,,大部分的維修知識是從入廠的外修中學習,,再就是如
! i" @& w5 D& ~/ R; o- W$ m* A3 [xlf63 老師所說的 『理論是指導實際的“明燈”』,。
. \, G  ]* H3 \) A3 ?& V4 C* v- w5 Z就這樣走過艱難的兩個年頭,之后就很少有請外協來廠維修(數控機器不在廠內維修范圍),。
4#
發(fā)表于 2012-2-5 13:39:14 | 只看該作者
還是修理的不徹底的原因,。前一步對泵,閥等早就該檢修了

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國情大多是能用就行,,決不可能去檢修滴,。。,。影響生產哪,,再說萬一搞不定,將還能湊合用滴機床搞成動不了了,,誰負責哪,。,。。所以多一事不如少一事,。哈哈,。。,。  發(fā)表于 2012-2-6 09:24
5#
發(fā)表于 2012-2-5 16:32:53 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,,還是實踐出真知啊
6#
發(fā)表于 2012-2-5 21:11:23 | 只看該作者
基礎知識的缺乏是很多企業(yè)不能快速發(fā)展的原因之一。, T0 x" D6 q5 I- U+ s+ {" L( A6 c
等一個泵壞到這個程度了才去找高人修,? 因為高人是不要高價錢就能請到的,,就是一個封號而已,沒有什么實際的獎勵和鼓勵,!- o& W0 Q6 Y% W1 ?  ^5 _* a
如果說是什么企業(yè)的高個子人,,請來要多少多少錢一分鐘,看著幫孫子還會那么損設備嗎,?
$ l% k/ l) w( N1 D- F7 }不說是那幫孫子的錯,,至少也有管理的錯,平時去喝酒了,?怎么管理的,?都不堪入目了,才及時的找到高人來修,,是培養(yǎng)高人還是遷就過錯,?

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一般滴企業(yè)多是生產第一,不到不得已,,是不肯化錢滴,。而且平時保養(yǎng)也不正常。這臺機已不錯了,,十多年正常下來了,。當時滴機床質量不是一般滴,是實打實地,。放到現在滴產品,,早就完蛋了。  發(fā)表于 2012-2-6 09:14
7#
發(fā)表于 2012-2-5 22:03:47 | 只看該作者
  說的很精彩,、我剛踏入這行一年,、但是基本都能聽懂你說的那些、我現在欠缺的就是思路,、樓主好頭腦,、學習了、
8#
發(fā)表于 2012-2-6 00:32:06 | 只看該作者
機器不壞,,就一直用,,直到停下了,,再請高人來修,于是中國又可以造就一批又一批人才的原因,。/ I  ~7 h3 n: d1 i
   故,,我中華名族的人一直很聰明,什么問題都能解決,,因為什么“不可能”的問題都遇見過了,。
1 p! C3 m& `  U& S$ V0 V   類似樓主的問題,我上周也遇見了,,實在不好意思說,,是有汗顏 是我的唯一表情和心情。

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修理人員也就這個命了!苦啊!  發(fā)表于 2012-11-7 16:06
只用不培養(yǎng),,國內特色,。機器也一樣,不到萬不得已,,堅決使用,,小病成大病。  發(fā)表于 2012-2-6 09:16
9#
發(fā)表于 2012-2-6 08:40:05 | 只看該作者
呵呵  LZ的案例太經典了
10#
發(fā)表于 2012-2-6 12:54:09 | 只看該作者
大俠為什么不是先分析“為啥被磨削零件的表面粗糙度沒有達到要求”而是先“經過了一翻努力,,將機床機械上大部份多大整了一番”呢,?

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機械上的故障一般比較直觀,一眼就明了,。液壓么,,故障診斷比較難。,。,。一般知道故障原因了,基本屬于解決了一大半,。  發(fā)表于 2012-2-8 08:23
設備部能想起來可能是液壓問題已不差了,,,,,知道要防萬一,。哈哈,,,,  發(fā)表于 2012-2-6 18:48
而且開始設備部以為是軌道磨損啥滴引起滴。,。,。根本沒有考慮到是液壓上滴事。事實上導軌啥滴的確也重新搞了下子,。  發(fā)表于 2012-2-6 14:58
本來就準備要大修了,,機會難得,。  發(fā)表于 2012-2-6 14:55
同感  發(fā)表于 2012-2-6 14:39

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