廠部給設備部下了任務,,作為考核指標之一,,限時限期讓維修班將一臺大型滴平面磨床搞定,,因為現在磨削加工出來的零件表面明顯粗糙度沒有達到要求,,精度就不用說了,。乍調整,,乍修整砂輪多木用。而企業(yè)在安裝主機裝配是時間等不及滴,,雖然說現在暫時還有庫存零件能應付一陣,。如果采用外協加工,則是一是成本加大,,二是在本地區(qū)還一時還很難找到這么大滴平面磨床,。。,。
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最最悲摧滴是:曾經也找到過一臺相類似能加工此零件的平面磨,,可是磨出的精度也根本達不到俺們的要求。能磨,,但不能滿足零件滴精度需要,。 1 d; j) _. a" X s
維修班出動了最厲害的修理工,又將廠內公認最好的裝配老師傅也借用了過去,,準備啃此硬骨頭,。。,。 ,。。,。,。。,。 經過了一翻努力,,將機床機械上大部份多大整了一番。。,。,。 哈哈哈。,。�,?梢栽囓嚴�,! 設備部為了保險,解決可能在調試時出現的各種問題,,又求廠部下了指令讓設計部也派員參預現場調試,。 那就執(zhí)行命令吧。車間現場去,。,。。
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開主機電源,。,。。油泵電機啟動,。,。。 空運行幾分鐘后,,油泵突然產生了噪聲,,而且越來越大。,。,。唔?,?,? 吸空?,!——腦海中立馬就產生了第一個念頭,。此種情況在以往調試液壓系統(tǒng)時經常碰到過。 打開油箱蓋,,發(fā)現油面上飄浮著一層淡黃包泡沫,。,。,。的確進了空氣了。 又觀察了一會兒,,油面上氣泡慢慢地消失了——說明油品上沒有問題,。
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那么,,是那個地方會漏氣呢?當然油泵吸油口是第一目標了,�,?墒牵墒�,,整個液壓系統(tǒng)有好幾臺大小不一滴葉片泵供油給各部分,。一臺一臺查吧。先查已開機的泵,。 吸油濾油網均正常,,沒有產生堵塞現象。 哪就是吸油管接頭問題了,。 用潤滑脂涂抹在接頭上,。開機,唔,。,。。外甥打燈籠哪——照舅哪,。 乍會事,,乍會事哪,看看,,還有啥地方有可能被吸入空氣,?看看現場,能進入空氣滴也就只有葉片泵的輸入軸處了,。也用脂涂了看一下吧,。 開泵,噪聲明顯小了,。油箱中氣泡也明顯少,。OK,就是泵了,。 拆,,將葉片泵解剖開來。哇,,一看就知毛病了,。泵定子的曲線多被被磨損得。,。,。而且輸入軸處的骨架密封圈也已老化了。再看看一下有關活動件滴間隙,不值得修了,。,。。 估計別滴泵也就樣,,均拆下檢查,,均差不了多少,定子曲線已多被磨得慘不能睹了,。,。。 全部重新更換,。 繼續(xù)啟動油泵。油泵噪聲正常,,油面正常,。 。,。,。。 一道一道的動作做出來,,空運行動作正常,。 試磨工件。 不行哪,。被磨削零件的表面粗糙度還是沒有達到要求哪,。 為啥呢?,?,?繼續(xù)查! 喔,,原來是磨頭橫向進給在調至稍慢時,,磨頭便產生了爬行現象。這樣當在慢速修整砂輪時,,達不到修整要求,。而且橫向斷續(xù)進給工作時產生了進給距離大小不均勻現象,從而引起被加工件達不到粗糙度要求,。 可是現已將磨頭部分的導軌也重新研磨了一下吖,。。,。軌道潤滑情況也正常,。。。 是那個地方滴原因會引起爬行呢,? 會不會是節(jié)流閥阻塞情況,? 不可能吧!現在現場可是使用了過濾車更換的新油,。,。。因為引起節(jié)流閥阻塞的主要因素是油液清潔度哪,。而且阻塞引起爬行的現象在行程上是無規(guī)律性滴,。 必定另有原因!�,�,! 查了一下有關資料,爬行的臨界速度和動靜磨擦力之差,,運動系統(tǒng)剛度,,運動部件質量,阻尼系數幾大因素有關,。 沒法子哪,,只能一個一個分析求證了。 先從簡單的查驗起吧,。 因為磨頭部分質量是定值,,為排除磨頭導軌安裝質量及導軌潤滑條件對爬行滴影響,將磨頭部分與油缸活塞桿脫開,,單獨試油缸,,結果發(fā)現爬行姿態(tài)改善不大,這樣可以認為機械機構及潤滑條件不是主要因素,。 又因為導軌也已重新研磨了一下,,達到了原新機軌道的要求,所以動靜磨擦力之差也不會是主要因素,。 而粘性阻尼系數和阻尼力及運動速度有關,。 因此看上去只有運動系統(tǒng)剛度存在著很大疑問。而液壓系統(tǒng)剛度與體積彈性模量,,油缸結構等有關,。 油缸結構是固定的,所以情況有點慢慢明朗了,。,。。 系統(tǒng)剛度,,剛度哪,。,。。繼續(xù),。,。。 液壓4 X5 ^% s! ^; [& Y4 k$ j
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系統(tǒng)剛度有介質剛度和元器件剛度組成,。,。。 是不是液壓油中還存在空氣,?吸空已解決了一部份啦,。為進一步減少系統(tǒng)中空氣含量,在系統(tǒng)最 高點又增加了排氣閥,,爬行情況還是變化不大,。。,。 這樣就毫無疑問地可以確定就是元器件組成的系統(tǒng)剛度不足了�,,F場解剖了一下元件,一些閥中運動間隙偏大了點,。,。,。再聯系前面解剖的葉片泵情況,,可以認為本機爬行并不是單一因素引起,而是因為機床使用年限較長了,,元器件磨損引起了性能參數改變,,泄漏增長使剛度降低。它并非是單一因素引起,,而是全部元件的綜合問題,。。,。 查到了原因,,就得再想法去解決。,。,。 因為傳動系統(tǒng)一旦設計結束,整個系統(tǒng)剛度實際上已被確定,。因此要想恢復,,只有更換全部已差一滴滴元件。,。,。但是此方法困難滴是因為機床年限長了,,有些液壓元件已被改型和替換,有些元件連接尺寸不一致,,且整個維修工作量很大,。。,。 另一種提高系統(tǒng)剛度是在現系統(tǒng)上外加元件,,這種方法簡單方便,化費也不多,。,。。當然前提是要加對位置,,嘿嘿嘿,。。,。 繼續(xù)拿了原理圖分析,,還好,N年前的機子資料還是基本給全滴,,不似一些現在的機子,,軟件資料如果能給全,就似中獎一樣,。,。。 根據原理,,在某一回路上增加了一個單向閥作了背壓閥,,提高了系統(tǒng)剛度。 啟動,,開機,。。,。 在工作段最小穩(wěn)定速度達到了相當于一般新機出廠穩(wěn)定速度,。,。,。達到了低速平穩(wěn)修整砂輪和工作平穩(wěn)均勻的目的。 試磨工件,。,。。 OK,,達到了零件要求滴表面質量,。,。。 哇,,好不容易哪,。 |