再論數(shù)控機床床身靜壓軌導再制造 我在2012,2-6發(fā)表的一篇帖子“數(shù)控落地鏜床身再制造”中談到 “靜壓軌導對機床軌導的幾何精度要求是最高的,床身導軌面和工作臺導軌面是不能有任和的劃傷,。軌導任何的劃傷都會造成一個或著幾個液壓墊的壓力降低,劃傷嚴重的甚至造成液壓墊完全失效”,。 今年上半年我廠修了一臺精密機床的靜壓軌導,,修前機床工作臺靜壓軌導移動時的幾個液壓墊內(nèi)的壓力波動很大,超低速移動時有爬行現(xiàn)象,。將機床工作臺吊開,,發(fā)現(xiàn)機床工作臺的靜壓軌導表面有很多拉傷的小槽。床身在國產(chǎn)的導軌磨床上用碗形砂輪磨削,,粗糙度>Ra3.2,床身軌導的直線度>0.02mm/1000mm.我廠的機修鉗工配刮工作臺上的導軌,,粗糙度>Ra6.3(刮刀刀刃磨的不好)。封油邊比較窄不好刮研,,刮刀切入鑄鐵軌導時刀痕很深,。試車的效果不理想。 我只好使用我發(fā)明的可以刮研淬火軌導的新“刮研工藝”重新刮研了機床的靜壓軌導,床身軌導的不直線度<0.01mm/1000mm,,全長0.015mm.粗糙度<Ra0.4,刮研時用0級平尺研軌導面的接觸點為16~18點/25×25mm.刮研深度<0.003mm. 工作臺軌導淬火,,并配刮工作臺的軌導接觸點為16~18點/25×25mm,粗糙度<Ra0.4,。 刮研深度<0.003mm,。如果再多給十幾個工作日,床身軌導的精度,,接觸點,,粗糙度還可以提高,特別是粗糙度可以到Ra0.2,。 試車時工作臺6個點上浮0.015mm~0.020mm,靜壓軌導移動時幾個液壓墊內(nèi)的壓力非常穩(wěn)定,。 我為了刮研精密機床的靜壓導軌,發(fā)明了可以刮研淬火軌導的新“刮研工藝”,。這種新的“刮研工藝”與原人工刮研相比有幾個顯著的特點,。 1:刮研精度差不多 2:新刮研工藝的粗糙度可達到Ra0.08.刮研深度可以控制在0.002mm以內(nèi)。 3:新刮研工藝的效率比人工刮研高10倍,。 4:新刮研工藝的勞動強度是人工刮研的1/10. 5:新刮研工藝的技術(shù)難度是人工刮研的1/10,。 6:新刮研工藝可以刮研任何角度的平面和內(nèi),外園表面,。 7:新刮研工藝可以完成人工刮研90/100以上的工作內(nèi)容,。 |