公司一臺(tái)汽車零部件專用設(shè)備.這兩日液壓系統(tǒng)發(fā)生故障,,故障處理斷斷續(xù)續(xù)經(jīng)歷兩天時(shí)間。現(xiàn)將處理經(jīng)過記錄在論壇,,歡迎共同討論: 8月12日凌晨2:00,,正在美夢(mèng)中。機(jī)修班一兄弟小W來敲門,,講對(duì)焊機(jī)壞了,,領(lǐng)導(dǎo)給我打了十幾個(gè)電話沒人接,要他來叫我,。我穿條大褲衩,,腳上拖雙拖鞋,,往車間走。 路上我問小W故障現(xiàn)象:晚上上班沒多久對(duì)焊機(jī)一邊鉗口突然就沒動(dòng)作了,,壓力表沒有壓力,,系統(tǒng)閥都有拆卸檢查,內(nèi)有黑色粉末顆粒,,清潔后無果,。然后更換了一臺(tái)油研PVL系列雙聯(lián)葉片泵,試機(jī)一分鐘壓力正常,,隨后又無壓力,。小W幾人幾乎所有插裝閥都拆卸查看過,一個(gè)插裝閥內(nèi)有黑色粉末顆粒,,但閥芯沒有卡阻,,其他插裝閥都無異常情況。 路上大概情況有了了解,,到了現(xiàn)場(chǎng),,我叫一兄弟開機(jī)看看情況。設(shè)備啟動(dòng)后,,一鉗口壓力表壓力顯示正常8MPa,,另一表無反應(yīng)。我看壓力繼電器,,系統(tǒng)電磁閥電源指示正常,。在來的路上,根據(jù)小W的介紹,,我想系統(tǒng)集成塊上應(yīng)該不會(huì)有什么問題,,就沒有在拆卸系統(tǒng)插裝閥。 我繞到油研PVL系列雙聯(lián)葉片泵(小流量出口和大流量出口分別供應(yīng)兩個(gè)鉗口,,互不干涉)處,,一手握住小流量出口(壓力正常的鉗口)的油管,一手握住大流量出口(沒有壓力的鉗口)的油管,。小流量油管明顯感到振手,,而且有溫度。大流量油管無感覺,,油管與泵連接處有些溫度,,往上摸漸漸變涼。 此時(shí),,我感到奇怪,,疑惑不解,小流量出口有壓力,大流量出口怎么就沒有反應(yīng)呢,?剛換的新泵不可能有質(zhì)量問題�,。� 我手里拿著液壓圖,,蹲在旁邊開始思考:1.液壓系統(tǒng)集成塊處是沒有問題的,,可以排除; 2.問題點(diǎn)就在泵上,,可泵又是新?lián)Q的,?不解!3.維修中泄漏液壓油里沒有明顯的贓物,。 我有開始回想小W給我介紹的情況:幾乎所有插裝閥都拆卸查看過,,一個(gè)插裝閥內(nèi)有黑色粉末顆粒,但閥芯沒有卡阻,,其他插裝閥都無異常情況,! 黑色粉末顆粒! 我立即叫幾個(gè)兄弟,,一人拆卸更換下來的舊泵,,,兩人拆卸剛換的新泵,,都打開看看內(nèi)部元件,。拆完發(fā)現(xiàn)大流量轉(zhuǎn)子與配油盤貼合的兩端都存在嚴(yán)重拉傷情況。附圖片,。小流量轉(zhuǎn)子卻沒有任何異�,,F(xiàn)象。 這是又讓我感到奇怪,,要是液壓油內(nèi)有雜物,,小流量處怎么有沒有問題呢? 要趕緊找到故障點(diǎn),,生產(chǎn)任務(wù)急,,不能有太多的耽誤。 我又決定讓兄弟們趕緊找來過濾小車,,抽油,,查看郵箱內(nèi)部情況。 5:00抽完油,,打開油箱,發(fā)現(xiàn)底部有厚厚的污泥,,且有許多頭發(fā)絲細(xì)的鐵絲樣的東西,。 到此終于找到了“元兇”。問題是小流量處怎么有沒有問題呢,? 7:30上班,,向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)了維修情況和進(jìn)展,。因?yàn)榍懊嫣岬接胁逖b閥里存在有顆粒粉末,我提出要全面拆卸集成塊插裝閥清洗掉里面殘留的污物,。 領(lǐng)導(dǎo)講:什么都不要說,,發(fā)貨任務(wù)緊張必須趕緊回復(fù)生產(chǎn)。 8:30更換上新的油泵和4桶46#液壓油,。試機(jī),,壓力表指針全都升起來達(dá)到正常要求值。全線開始生產(chǎn),。我也回宿舍補(bǔ)覺了,。 下午5:00,接到車間電話,,對(duì)焊機(jī)有出現(xiàn)故障了:鉗口壓緊后壓力一直上不去,,只能達(dá)到3MPa.但是在放松狀態(tài),壓力又能達(dá)到正常值,。 我拿上液壓圖又來到車間,,看著液壓圖根據(jù)故障現(xiàn)象分析,排除了壓緊狀態(tài)下,,油路上的幾個(gè)點(diǎn),。還有兩個(gè)點(diǎn)不能肯定(附液壓圖)。于是叫來一兄弟,,決定先一個(gè)點(diǎn)(插裝閥)看看,。拆卸后未發(fā)現(xiàn)異常情況。接著查看另一點(diǎn)(單向閥),,拆下閥,,用電筆搗了一下閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯不能回彈復(fù)位,。找到了故障點(diǎn),,想要修復(fù)這個(gè)問題,卻發(fā)現(xiàn)閥芯都不知道是怎么裝進(jìn)去,,又沒堵頭什么的,,干脆換了個(gè)新的。 5:30試機(jī),,壓力恢復(fù)正常,,也快6:00要下班了。 8月13日早上,,查看晚班交接班記錄,,對(duì)焊機(jī)有維修3次。原因都是系統(tǒng)閥卡,或別的插裝閥閥芯卡,。 上午10:00,,車間反饋對(duì)焊機(jī)又出現(xiàn)故障,維修人員已經(jīng)處理近一個(gè)小時(shí)了,。領(lǐng)導(dǎo)要我到現(xiàn)場(chǎng)看看,。故障現(xiàn)象是:壓緊動(dòng)作時(shí)一個(gè)鉗口動(dòng)作緩慢,且壓力表指針在壓緊指令開始瞬間掉的底,,回到零位,。然后開始慢慢回升。 于是,,我開始思考:正常情況應(yīng)該是在壓緊動(dòng)作時(shí)壓力只會(huì)下降一點(diǎn),,因?yàn)樾钅芷鲿?huì)快速補(bǔ)充油液過去。但是現(xiàn)在是在放松狀態(tài)壓力指示又很正常,。大量的液壓油會(huì)從哪里卸掉呢,? 現(xiàn)拆卸了一處可疑點(diǎn)-插裝閥。未發(fā)現(xiàn)異常情況,。 然后,,我叫一兄弟拿來氮?dú)鈮毫Ρ頇z測(cè)氮?dú)鈮毫Α毫Ρ碛诛@示有3MPa的壓力,。我用電筆搗了一下?lián)Q向閥,,壓力表指針突然降到零。 一兄弟跟我講昨晚有加過氮?dú)�,,而且達(dá)到了8MPa.(要求是3-3.5MPa.的) 我拿了活動(dòng)扳手,,松開壓力表上的排氣閥,結(jié)果盡然會(huì)噴出油液來,。氣囊壞了,,我斷定。 我安排人拆卸蓄能器后,,站在旁邊想,,這兩天設(shè)備故障總是不斷,要徹底的把問題解決掉才行,,不然高層領(lǐng)導(dǎo)還以為我們都沒有作為,,修了幾天都解決不了。 于是,,我跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),必須全面拆卸集成塊插裝閥清洗掉里面殘留的污物,。不然,設(shè)備依然會(huì)故障不斷,。領(lǐng)導(dǎo)也想到這兩日的情況,,同意了,。 我另叫兩人過來拆卸插裝閥,必須要仔細(xì)的拆,,拆卸后要仔細(xì)的觀察,確保雜物清楚掉,。 另一邊拆卸蓄能器的,,氣囊已經(jīng)拿出來了。我伸手進(jìn)蓄能器里面摸,,發(fā)現(xiàn)有太多的顆粒物,。 下午2:00.系統(tǒng)集成塊拆洗,裝回完畢,。蓄能器也已經(jīng)OK了,。 試機(jī)設(shè)備恢復(fù)正常。 |