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在做一個機器人切割的方案,,用夾爪氣缸抓取重物,,求助

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1#
發(fā)表于 2015-10-20 13:07:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩大俠, . Y  J0 ^) o  W; r5 J- k' n

+ l3 l/ i. l/ G  ?" ?3 r; n! J我最近在做一個機器人切割的方案. 使用三爪氣缸(75的缸徑, 單爪加持力400N)抓取切割機(電機+圓鋸片)進行作業(yè).
) w# u% u( Q  P/ c. k  T4 N8 x4 W* J- ?
% o2 |- S" S* N- ?2 [這個切割機蠻重的, 大概40Kg, 切割扭矩是10Nm, 想做一個結(jié)構(gòu), 能把切割機抓牢, 不能上下竄動, 不能轉(zhuǎn)動.
! _& D+ {" y* p. h9 o2 a: y3 k" @0 r' J; }$ Y& |/ [' F4 j
下圖是目前的一個方案. 靠斜面夾緊限制Z向, 靠摩擦力(鋼鋼摩擦)限制轉(zhuǎn)動, 但實際效果不甚理想, 用手使勁扭的話還是能轉(zhuǎn)動, - ~1 {1 j- v6 R4 Z
: U. O; p- ]& K7 g! x0 r0 |
所以, 想問一下有沒有更好的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)這個功能.9 f9 c9 K+ r. b$ S- _, p4 G, x

9 A0 H: U) I2 uPS: 必須用夾爪氣缸, 夾爪和連接法蘭自制# T0 }- b- R$ F4 G. J- Q9 {

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2#
發(fā)表于 2015-10-20 13:19:18 | 只看該作者
產(chǎn)品本身是圓形的,,單靠摩擦力來止轉(zhuǎn)實際上確實不是很合實際,,我看你的產(chǎn)品上的那些圓孔是用來干嘛的,能不能考慮通過這些特征止轉(zhuǎn)呢,?

點評

既然這樣,,那你可以在法蘭盤上增加止轉(zhuǎn)特征就OK了不是嗎?  發(fā)表于 2015-10-20 13:53
是這樣的, 我是將馬達固定在一個平板上, 然后在平板上安裝一個法蘭. 這些圓孔是固定法蘭用的  發(fā)表于 2015-10-20 13:22
3#
發(fā)表于 2015-10-20 13:43:08 | 只看該作者
三爪上加鍵塊,,
4#
 樓主| 發(fā)表于 2015-10-20 14:25:45 | 只看該作者
樓上兩位朋友的意思是增加缺口定位?; t+ ]; o4 r9 |9 F8 M- j% \

9 ^2 H' r8 _6 Q# l這個我也想過, 現(xiàn)在的方案是靠斜面限制住Z向的移動, 增加缺口配合的話必定不能完全貼合, 還是會有間隙的
5#
發(fā)表于 2015-10-20 14:28:41 | 只看該作者
法蘭邊上銑3個小平面
# a$ s: r3 A  t0 o1 F. u# r

點評

搞三個平面可以限制旋轉(zhuǎn), 但Z向就沒法限制了.  發(fā)表于 2015-10-20 14:32
6#
發(fā)表于 2015-10-20 16:32:41 | 只看該作者
麻煩點,,做成傘齒輪式,既不然轉(zhuǎn),,Z軸也照常限制
7#
發(fā)表于 2015-10-20 16:33:33 | 只看該作者
法蘭上銑三個槽讓他卡住爪子這樣不就好了
8#
發(fā)表于 2015-10-20 16:59:33 | 只看該作者
在夾爪和法蘭之間做一個過度原件限制夾爪和法蘭的相互旋轉(zhuǎn),。比如,在它們的接觸面各銑一個鍵槽,插入鍵,。
9#
發(fā)表于 2015-10-20 23:05:02 | 只看該作者
直接把切割機裝配在法蘭上,,
10#
發(fā)表于 2015-10-21 18:01:42 | 只看該作者
六樓,英雄所見略同�,�,!; K0 v0 p) q) V! |7 Q+ U
但是不知道樓主這個到底是機器人,還是只是做個機械手,?

點評

用在ABB機器人上的, 抓取鑄鋁件的.  發(fā)表于 2015-10-22 16:40
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