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數(shù)控機(jī)床無報警故障四例

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發(fā)表于 2005-12-1 18:32:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式


               1、X軸不執(zhí)行自動返回參考點(diǎn)動作
              該機(jī)床為某研究所生產(chǎn)的JCS-018立式加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC-BESK
            7M。故障發(fā)生后,檢查CRT上無報警提示,機(jī)床各部分也無報警指示。但手動X軸能夠移動,,將X軸用手動方式移至參考點(diǎn)后,機(jī)床又能進(jìn)行正常加工,,加工完成后又重復(fù)上述現(xiàn)象,。
              根據(jù)以上情況我們判斷:NC系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)無故障,�,?紤]到故障發(fā)生在X軸回參考點(diǎn)的過程中,懷疑故障與X軸參考點(diǎn)的參數(shù)發(fā)生變化有關(guān),,然而,,當(dāng)我們在TE方式下,將地址為F的與X軸參考點(diǎn)有關(guān)的參數(shù)調(diào)出檢查,,卻發(fā)現(xiàn)這些參數(shù)均正常,。
              從數(shù)控機(jī)床的工作原理可知,軸參考點(diǎn)除了與參數(shù)有關(guān)外,,還與軸的原點(diǎn)位置,、參考點(diǎn)位置有關(guān)。檢查機(jī)床上X軸參考點(diǎn)的限位開關(guān),,發(fā)現(xiàn)其已因油污而失靈,,即始終處于接通狀態(tài)。故當(dāng)加工程序完成后,,系統(tǒng)便認(rèn)為已回到了參考點(diǎn),,因而,,X軸便沒有返回參考點(diǎn)的動作。將該行程開關(guān)清洗,、修復(fù)后,故障排除,。

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               2,、自動加工過程中,A,、B工作臺無交換動作
              該機(jī)床為匈牙利生產(chǎn)的MKC-500臥式加工中心,,數(shù)控系統(tǒng)為SIEMENS
            820M。當(dāng)故障發(fā)生時,,機(jī)床加工程序已執(zhí)行完L60子程序中的M06功能,,門簾已打開,但A,、B工作臺無交換動作,,程序處于停止?fàn)顟B(tài),且數(shù)控系統(tǒng)上無任何報警顯示,。
              從機(jī)床工作臺交換流程圖可以看出:當(dāng)A,、B工作臺交換時,有兩個條件必須滿足:一是門簾必須打開,;二是工作臺應(yīng)處于放松狀態(tài)并升起,。檢查上述兩條件:(1)門簾已打開,條件滿足,。(2)工作臺未升起,,條件不滿足,即工作臺仍處于夾緊狀態(tài),。由機(jī)床使用說明書知:旋轉(zhuǎn)工作臺的夾緊與放松均與SP03壓力繼電器有關(guān),,且SP03壓力繼電器所對應(yīng)的PLC輸入點(diǎn)為E9.0。當(dāng)該機(jī)床處于正常加工狀態(tài)時,,旋轉(zhuǎn)工作臺被夾緊,,E9.0=1;當(dāng)機(jī)床處于交換狀態(tài)時,,旋轉(zhuǎn)工作臺放松,,E9.0=0,準(zhǔn)備進(jìn)行A,、B工作臺交換,。根據(jù)其工作原理,要使工作臺交換,,須使E9.0=0,,工作臺放松,,即使SP03壓力繼電器斷開。
              我們發(fā)現(xiàn)SP03壓力繼電器因油污而導(dǎo)致失靈,。將其清洗修復(fù)后,,調(diào)整到工作臺交換時,E9.0=0,;工作臺加工時,,E9.0=1。故障排除,。

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               3,、在自動加工中機(jī)械手不換刀
              該機(jī)床為某研究所生產(chǎn)的KT1400立式加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC
            0系統(tǒng),。檢查發(fā)現(xiàn),,機(jī)械手在自動控制方式下不換刀,也無任何報警,。而在手動方式下能換刀,,換刀后又能繼續(xù)進(jìn)行自動加工。
              根據(jù)上述檢查,,我們判斷數(shù)控系統(tǒng),、伺服系統(tǒng)均無故障�,?紤]到刀庫電機(jī)及機(jī)械手的動作由富士變頻器單獨(dú)控制,,故將檢查重點(diǎn)放在變頻器上。觀察手動狀態(tài)時刀庫和換刀動作均準(zhǔn)確無誤,。觀察自動狀態(tài),,刀庫旋轉(zhuǎn)正常,而換刀不正常,。檢查NC控制信號已經(jīng)發(fā)出,,且控制接觸器也已吸合,說明換刀信號已送入變頻器,。檢查變頻器的工作情況,,發(fā)現(xiàn)在手動換刀時,其工作頻率為35Hz,,而在自動換刀時其工作頻率只有2Hz,。在這樣低的頻率下,機(jī)械手當(dāng)然不能執(zhí)行正常的換刀動作,。究其故障產(chǎn)生的原因?yàn)闄C(jī)械手正在換刀時,,變電站突然停電,造成換刀時機(jī)械手卡死,,恢復(fù)供電后,,便出現(xiàn)上述故障,。將其頻率重新設(shè)定為35Hz之后,故障排除,,機(jī)械手恢復(fù)正常,。

( j) R7 l- D8 p


               4、旋轉(zhuǎn)工作臺在升降或旋轉(zhuǎn)過程中,,發(fā)生奇數(shù)定位正確,,偶數(shù)定位不準(zhǔn)
              機(jī)床與系統(tǒng)如故障2中所述。故障發(fā)生后,,機(jī)床無任何報警,當(dāng)定位不準(zhǔn)時,,機(jī)床不能工作,,但將工作臺重新升降一次后,定位又正確了,,機(jī)床又能繼續(xù)進(jìn)行工作,。根據(jù)該故障現(xiàn)象,我們懷疑是旋轉(zhuǎn)工作臺電動機(jī)上的旋轉(zhuǎn)編碼器松動或定位不準(zhǔn)所造成,。但反復(fù)調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)編碼器以及修改與旋轉(zhuǎn)編碼器有關(guān)的參數(shù),,均不能排除故障。
              該驅(qū)動系統(tǒng)與刀庫電動機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)相同,,我們采用替換法進(jìn)行交換,。當(dāng)將刀庫驅(qū)動系統(tǒng)換到旋轉(zhuǎn)工作臺后,故障消除,。而將旋轉(zhuǎn)工作臺驅(qū)動系統(tǒng)換到刀庫后,,刀庫便發(fā)生找不到正確刀號的故障。通過這樣檢查,,我們便確定工作臺驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)生了故障,。該驅(qū)動系統(tǒng)為SIMODRIVE
            611-A進(jìn)給驅(qū)動裝置。通過查閱該驅(qū)動系統(tǒng)手冊及對該驅(qū)動系統(tǒng)故障的分析,,一致認(rèn)為:該驅(qū)動裝置無硬件故障,。上述故障的發(fā)生主要是由于長期運(yùn)行后機(jī)械運(yùn)動部件磨損,電氣元件性能變化等原因,,引起伺服系統(tǒng)與被拖動的機(jī)械系統(tǒng)沒有實(shí)現(xiàn)最佳匹配所致,。由技術(shù)資料可知:這種情況可以通過調(diào)節(jié)速度控制器的比例系數(shù)KP和積分時間TN,來使伺服系統(tǒng)達(dá)到既有較高的動態(tài)響應(yīng)特性,,而又不振蕩的最佳工作狀態(tài),。我們參考刀庫電動機(jī)驅(qū)動裝置上的KP刻度和TN刻度對旋轉(zhuǎn)工作臺驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行微調(diào)后,故障得以排除,。
              無報警故障在數(shù)控機(jī)床的故障中占有較大的比例,。故障的產(chǎn)生通常是由于電源電壓,、液壓、氣動,、油污,、環(huán)境溫度等外部條件的影響所致。如本文中故障1,、2,、3所述。另外,,數(shù)控機(jī)床在使用較長時間后,,由于元器件老化、機(jī)械零件磨損,,也將使系統(tǒng)與機(jī)械部分的匹配產(chǎn)生問題,,而導(dǎo)致無報警故障的產(chǎn)生,如本文故障4所述,。因此,,重視數(shù)控機(jī)床的使用環(huán)境,加強(qiáng)對數(shù)控機(jī)床的維護(hù)保養(yǎng),,是減少無報警故障發(fā)生機(jī)率的根本途徑,,是保證數(shù)控機(jī)床正常工作的重要手段。
            作者單位:顏代書(四川瀘州茜草壩 長江液壓件廠 646006)

2#
發(fā)表于 2006-2-21 13:17:16 | 只看該作者

Re: 數(shù)控機(jī)床無報警故障四例

非常感謝
3#
發(fā)表于 2009-4-25 20:06:06 | 只看該作者
精華!!!!!!!!!
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