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GSK980TD數(shù)控車床自動換刀不靈  請教

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1#
發(fā)表于 2007-10-17 13:00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這里有一臺GSK980TD數(shù)控車床,程序運行時自動換刀不靈,,但手動換刀正常,,請大家?guī)兔α?/td>
2#
 樓主| 發(fā)表于 2007-10-17 13:02:06 | 只看該作者
而且圖形也顯示不出來
3#
發(fā)表于 2007-10-17 18:02:38 | 只看該作者
程序運行時自動換刀不靈2 m1 S0 P) ^" G/ G8 l+ k
是不動,還是偶爾現(xiàn)象?????
, s3 i8 B  O& I% H" v8 U; P. ?8 Y+ A, h4 y: ]# G
不動是線路問題$ n' x/ v: h- O3 q. }4 y9 w; A
偶爾是鐵屑問題看看?: W+ f4 S" q$ d# f9 B, H$ X. }: y
把刀架拆開清理一下,檢查線路和鐵屑) D9 O; s; r1 x8 z0 y* X
一般不報警的情況就是這2個,報警的是另外分析
4#
發(fā)表于 2007-10-18 07:54:58 | 只看該作者
我們這里也偶有發(fā)生,,而樓的處理方法對!
5#
發(fā)表于 2007-10-18 17:19:02 | 只看該作者
我這有一臺980TD也會發(fā)生這樣的問題..
6#
 樓主| 發(fā)表于 2007-10-20 18:28:53 | 只看該作者
謝謝了' ]9 F. k( D4 p3 }' T8 W4 e' x
是偶爾現(xiàn)象% k$ Y' t. k/ d0 S1 K
有時用手動換刀之后再試自動就好了
7#
 樓主| 發(fā)表于 2007-10-29 12:48:29 | 只看該作者
報警解除了,,是切屑引起的
, z2 [* z* R0 M( W2 E5 o& b謝謝SOS586,,謝謝老馬同志
8#
 樓主| 發(fā)表于 2007-10-30 13:11:16 | 只看該作者
[轉(zhuǎn)帖]經(jīng)濟型數(shù)控車床自動回轉(zhuǎn)刀架的故障分析及排除'
# ]6 f, h  X$ w經(jīng)濟型數(shù)控車床自動回轉(zhuǎn)刀架的故障分析及排除'     經(jīng)濟型數(shù)控車床一般都配有四工位自動回轉(zhuǎn)刀架,它是根據(jù)微機數(shù)控系統(tǒng)改造傳統(tǒng)機床設備的需要,,同時兼顧刀架在機床上能夠獨立控制的需要而設計的�,,F(xiàn)有自動回轉(zhuǎn)刀架,,其結(jié)構(gòu)主要有插銷式和端齒盤式。由于刀架生產(chǎn)廠家無統(tǒng)一標準,,因此,,其結(jié)構(gòu)、尺寸各異,。而無論是哪一類刀架,,要使其正常工作,均涉及到機械,、電氣,、控制系統(tǒng)等多方面的穩(wěn)定、可*工作,。一旦出現(xiàn)某種故障現(xiàn)象,,則可能是機械原因,也可能是電氣,、控制系統(tǒng)方面的原因,。因此,應根據(jù)不同故障類型,,找準原因,,準確迅速確定故障點,方能及時排除故障,。    現(xiàn)以目前使用較多的端齒盤式四工位自動刀架可能出現(xiàn)的各種故障現(xiàn)象加以分析,,確定其排除方法。其它類型的刀架,,雖其結(jié)構(gòu),、尺寸、元器件類型號各有差異,,但故障原因大多雷同,,也可參照此法加以排除。    1.刀架不能啟動    1.1 機械方面的原因    1)刀架預緊力過大,。當用六角扳手插入蝸桿端部旋轉(zhuǎn)時不易轉(zhuǎn)動,,而用力時,可以轉(zhuǎn)動,,但下次夾緊后刀架仍不能啟動,。此種現(xiàn)象出現(xiàn),可確定刀架不能啟動的原因是預緊力過大,,可通過調(diào)小刀架電機夾緊電流排除之,。    2)刀架內(nèi)部機械卡死。當從蝸桿端部轉(zhuǎn)動蝸桿時,順時針方向轉(zhuǎn)不動,,其原因是機械卡死,。首先,檢查夾緊裝置反*定位銷是否在反*棘輪槽內(nèi),,若在,,則需將反*棘輪與螺桿連接銷孔回轉(zhuǎn)一個角度重新打孔連接;其次,,檢查主軸螺母是否鎖死,,如螺母鎖死,應重新調(diào)整,;再次,,由于潤滑不良造成旋轉(zhuǎn)件研死,此時,,應拆開,,觀察實際情況,加以潤滑處理,。    1.2電器方面的原因    1)電源不通,、電機不轉(zhuǎn)。檢查溶芯是否完好,、電源開關是否良好接通,、開關位置是否正確。當用萬用表測量電容時,,電壓值是否在規(guī)定范圍內(nèi),,可通過更換保險、調(diào)整開關位置,、使接通部位接觸良好等相應措施來排除,。除此以外,電源不通的原因還可考慮刀架至控制器斷線,、刀架內(nèi)部斷線,、電刷式霍爾元件位置變化導致不能正常通斷等情況。    2)電源通,,電機反轉(zhuǎn),,可確定為電機相序接反。通過檢查線路,,變換相序排除之。    3)手動換刀正常,、機控不換刀,,應重點檢查微機與刀架控制器引線、微機I/O接口及刀架到位回答信號。    2.刀架連續(xù)運轉(zhuǎn),、到位不停    由于刀架能夠連續(xù)運轉(zhuǎn),,所以,機械方面出現(xiàn)故障的可能性較小,,主要從電氣方面檢查:檢查刀架到位信號是否發(fā)出,,若沒有到位信號,則是發(fā)訊盤故障,�,?蓹z查:發(fā)訊盤彈性觸頭是否磨壞、發(fā)訊盤地線是否斷路或接觸不良或漏接,。此時需要更換彈性片觸頭或重修,,針對其線路中的繼電器接觸情況、到位開關接觸情況,、線路連接情況相應地進行線路故障排除,。當僅出現(xiàn)某號刀不能定位時,則是由于該號刀位線斷路所至,。    3.刀架越位過沖或轉(zhuǎn)不到位    刀架越位過沖故障的機械原因可能性較大,。主要是后*裝置不起征作用。首先檢查后*定位銷是否靈活,,彈簧是否疲勞,。此時應修復定位銷使其靈活或更換彈簧。其次,,檢查后*棘輪與蝸桿連接是否斷開,,若斷開,需更換連接銷,。若仍出現(xiàn)過沖現(xiàn)象,,則可能是由于刀具太長過重,應更換彈性模量稍大的定位銷彈簧,。    出現(xiàn)刀架運轉(zhuǎn)不到位(有時中途位置突然停留),,主要是由于發(fā)訊盤觸點與彈性片觸點錯位,即刀位信號膠木盤位置固定偏移所至,。此時,,應重新調(diào)整發(fā)訊盤與彈性片觸頭位置并固定牢*。若仍不能排除故障,,則可能是發(fā)訊盤夾緊螺母松動,,造成位置移動。    4.刀架不能正常夾緊    出現(xiàn)該故障時,,首先檢查夾緊開關位置是否固定不當,,并調(diào)整至正常位置;其次,用萬用表檢查其相應線路繼電器是否能正常工作,,觸點接觸是否可*,。若仍不能排除,則應考慮刀架內(nèi)部機械配合是否松動,。有時會出現(xiàn)由于內(nèi)齒盤上有碎屑造成夾緊不牢而使定位不準,,此時,應調(diào)整其機械裝配并清潔內(nèi)齒盤,。    5.其它故障現(xiàn)象    除以上故障外,,有時還出現(xiàn):無法機控選刀、夾緊后無回答信號,、啟動或松開手控按紐刀架返原來位置等故障現(xiàn)象,。出現(xiàn)這些故障的主要原因是電路中繼電器接觸不良、膠木盤位置不正,、電源相序不對所致,,可分別讀其加以調(diào)整、修復,,使故障排除,。    熟悉以上分析、檢查方法及解決措施,,對于及時,、有效地找到病源,對癥下藥,,迅速排除孤障至關重要,。當然,除此之外,,還可以能出現(xiàn)其它意外孤障,,但在掌握上述方法的基礎上,便能夠就果循因,,加以排除
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