新日鐵目前生產(chǎn)中的高爐有9座,,與上世紀(jì)70年代中期相比,高爐數(shù)量減少了一半,。當(dāng)時(shí)已開始建內(nèi)容積超過5000m3級(jí)超大型高爐,。在這期間,,為降低整個(gè)生產(chǎn)成本,,因此越來越強(qiáng)調(diào)提高每座高爐的生產(chǎn)靈活性,、高爐長壽化、省力化和縮短大修工期等,,開發(fā)了相應(yīng)的技術(shù)裝備,,并應(yīng)用于實(shí)際。在這一背景下,,采用了一些新技術(shù),,如利用高爐大修的機(jī)會(huì)擴(kuò)大爐容、提高碳磚質(zhì)量延長爐缸壁壽命,、采用銅制立式冷卻壁延長爐身壽命,、出鐵場(chǎng)作業(yè)的機(jī)械化操作和采用大構(gòu)件施工法縮短大修工期等,由此大幅度地提高了高爐的功能和壽命,,并最大限度地減小大修時(shí)產(chǎn)量的下降,。 + Z: \! q. d( } L0 a$ \) U( E
日本的高爐技術(shù)以上世紀(jì)70年代前期建的4000m3級(jí)大型高爐為代表,在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期,,隨著對(duì)鋼鐵生產(chǎn)需求的擴(kuò)大而快速發(fā)展,。其后,由于石油危機(jī),、日元升值,、泡沫經(jīng)濟(jì)的繁榮和崩潰,尤其是一些國家近年來對(duì)鋼鐵需求旺盛等因素,,因此在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)瞬息萬變中,,對(duì)高爐設(shè)備的要求變?yōu)橐蕴岣呖刂菩浴⒐?jié)能,、省力化,、對(duì)各種原燃料的適應(yīng)性,、高爐長壽化等進(jìn)一步降低整個(gè)生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)量的靈活性為主,。為應(yīng)對(duì)這些要求,新日鐵開發(fā)了各種設(shè)備技術(shù),,在高爐大修時(shí)應(yīng)用了這些新技術(shù),。
5 Z4 ^. o( G" ~ 1.?dāng)U大爐容
4 g. c. }* k7 ~" b: N 目前,新日鐵生產(chǎn)中的高爐有9座(包括北海制鐵室蘭廠的2號(hào)高爐在內(nèi)),,與上世紀(jì)70年代中期相比,,高爐數(shù)量減少了一半。在這種情況下,,為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而產(chǎn)生的對(duì)鋼鐵需求迅速增大的要求,,因此在高爐大修時(shí)逐漸擴(kuò)大爐容,大幅度提高了每座高爐的生產(chǎn)靈活性和能力,。為降低擴(kuò)容大修費(fèi)用,,因此在不對(duì)設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模改造的范圍內(nèi),主要是進(jìn)行擴(kuò)大爐徑的改造,爐的高度基本不變,。從新日鐵高爐操作結(jié)果來看,,在爐內(nèi)容積一定情況下,高度低,、爐徑大的高爐在透氣性方面具有優(yōu)勢(shì),,有利于提高出鐵量。 $ G! k% Z V! Z$ C$ C
新日鐵對(duì)目前生產(chǎn)中的高爐在最近大修時(shí)擴(kuò)大爐容的做法是,,在高爐基礎(chǔ)和框架等沒有大的變更,、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性擴(kuò)容的情況下,加上爐身減薄帶來的效果,,爐容的擴(kuò)大率達(dá)到了10%~25%左右,,包括君津制鐵所4號(hào)高爐(第三代爐役)5555m3、大分制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)5775m3(世界最大高爐)等超大型高爐在內(nèi),,新日鐵每座高爐的平均內(nèi)容積都擴(kuò)大到4490m3以上,。
5 {7 _- E5 @ f G2.長壽命化技術(shù)
! F2 [# `2 W9 n) k 新日鐵結(jié)合高爐大修,對(duì)控制高爐壽命的部位———爐缸部和爐身部采取了長壽命化措施,,結(jié)果,,隨著操作技術(shù)的提高,延長了高爐的壽命,,沒有降低高爐的利用系數(shù),。 5 N- X1 N. {0 Q0 B# V/ Y
從新日鐵高爐的實(shí)際爐齡和利用系數(shù)來看,上世紀(jì)70年代左右停爐的高爐壽命在5~7年,,其后逐漸延長至10年,、12年,最近停爐的高爐壽命在保持高利用系數(shù)的情況下,,壽命延長至15年左右,。最近停爐的高爐的累計(jì)出鐵量達(dá)到了10000~12000t/m3。 ) h9 F* G, Z3 C' p0 F7 ]
作為控制高爐壽命的主要因素,,曾經(jīng)一個(gè)時(shí)期還以爐身損毀的比例居高,,但在最近停爐的高爐中,爐缸成為了控制爐壽命的主要因素,。最近,,新日鐵以爐缸部和爐身部為主,對(duì)高爐采取了長壽命化措施,。 / i. r. n# F+ h" g6 o
2.1爐缸部的長壽命化措施 - b, `. X2 ?7 X& \# x
作為爐缸部長壽命化措施,,就是強(qiáng)化冷卻和提高碳磚的材質(zhì)。在爐缸側(cè)壁部出鐵口下部侵蝕最嚴(yán)重的部位采用了冷卻強(qiáng)化型鑄鐵立式冷卻壁和銅制立式冷卻壁,,同時(shí)降低冷卻時(shí)的溫度,。
* W6 v9 K! G; G. E1 W7 ~+ ? 另一方面,,對(duì)于爐缸部的冷卻,采用2段冷卻和環(huán)形冷卻方式等,,由此可調(diào)整冷卻能力,,防止因過度冷卻而造成爐缸中心死料柱的鈍化。對(duì)于爐缸耐火材料,,采用了碳磚+內(nèi)嵌陶瓷的方式,。
% ?9 G* x. ]/ t, C 使用碳磚的目的主要是提高耐火材料的傳熱效率和耐鐵水的侵蝕性,從而延長爐缸壽命,。1965年開發(fā)的BC-5耐火材料的壽命僅有5~10年,,將耐火磚的氣孔徑細(xì)化后的CBD-2的壽命達(dá)到了15年,而且采用改進(jìn)的CBD-2RG,,壽命超過了15年,。
7 g8 r. _/ z; ?9 ?' U) U5 C 自1994年君津制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)大修以后,在高爐大修時(shí)采用了對(duì)CBD-2RG進(jìn)行改進(jìn)的CBD-3RG,。該碳磚的特征是將磚的材質(zhì)由無煙煤替換成人造石墨,,使材質(zhì)變得均勻,既保持了氣孔徑的細(xì)小和耐鐵水的侵蝕性,,又提高了磚的傳熱性,。尤其是在最近進(jìn)行大修的君津制鐵所4號(hào)高爐(第三代爐役)和大分制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)上采用了耐蝕性比CBD-3RG大幅度提高的CBD-GT1(添加TiC的碳磚)。 , s$ M7 F3 b x' A2 ?4 F' F
新日鐵在高爐停爐冷卻后對(duì)爐缸側(cè)壁部碳磚的磚芯進(jìn)行了取樣,,對(duì)耐火材料的使用情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),。廣制鐵所4號(hào)高爐(第二代爐役)使用了BC-5,在爐內(nèi)工作面能看到大約300mm的脆化層,。后來,,在室蘭制鐵所2號(hào)高爐(第一代爐役)使用了減小磚氣孔徑的CBD-2,在爐內(nèi)工作面只出現(xiàn)大約100mm粉化,,脆化層減少了,。目前,采用進(jìn)一步改善碳磚質(zhì)量的高爐正處在生產(chǎn)中,,由此可以期待通過減小氣孔徑等來大幅度提高爐缸壽命,。* F3 |5 J3 v6 x2 o3 X/ r5 u0 U
根據(jù)上述強(qiáng)化冷卻和提高碳磚材質(zhì)的效果推測(cè)碳磚損毀量的結(jié)果可知,,如果爐缸側(cè)壁耐火磚的殘余厚度達(dá)到400mm仍可進(jìn)行生產(chǎn),,爐缸壽命有望達(dá)到25年左右。 (未完待續(xù))
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