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故障診斷常用方法

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1#
發(fā)表于 2008-12-2 09:22:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
轉(zhuǎn)載# Z+ E1 \. l8 @% Q! D7 c# B$ I
數(shù)控系統(tǒng)的故障診斷有故障檢測,,故障判斷及隔離和故障定位,。為了及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,快速確定故障所在部位并能及時排除,,要求:1)故障檢測應(yīng)簡便,,不需要復(fù)雜的操作和指示。2)故障診斷所需要的儀器應(yīng)盡可能少,,為此可以采用以下的診斷方法,。
- J3 C" H! Q" q$ w4 ~1   問
" ~  n1 c' o4 s' \7 o# J! E- D8 @
由于機床發(fā)生故障的前后機床操作人員都在現(xiàn)場, 他們對故障發(fā)生的前因,過程和結(jié)果都是非常清楚的 ,所以從他們的回答可以了解到機床故障的一些重要信息. 問題一般有如下要點: $ y% v; |; x5 B- E( H0 W+ H( T
1)故障發(fā)生的經(jīng)過(何時發(fā)生,怎樣發(fā)生
)
* \: @( A/ K& x& M  f# c2 c
2)故障發(fā)生后造成的結(jié)果和現(xiàn)象
3 r8 L0 n# H! i- @8 e! I& t- w3 h
3)故障是漸發(fā)的,還是突發(fā)的2 h  F7 u# T6 L, V7 i+ r: R4 N
4)以前是否出現(xiàn)過該現(xiàn)象! [0 P0 ^5 }5 [$ F
5)維修紀錄
: f, t/ z  q; M2 ]1 LK—32+928TC,在切削螺紋時,螺距不準.4 t& @9 ?( O1 p- ^4 o9 \
分析   在一系列的提問中得知,該故障已經(jīng)發(fā)生了十多天了,廠家也一直派維修人員維修過XZ 軸的機械傳動部件,并更換了系統(tǒng)主板,但故障一直不能排除.既然不是機械,也不是主板問題,本來懷疑是加工工藝問題,但故障發(fā)生前他們也是這樣加工步驟,所以排除,后經(jīng)問得知在此故障前也出現(xiàn)過失步,但換主板之后失步消失,但切削螺紋功能就不正常,因此懷疑維修人員在更換主板時沒有恢復(fù)原來機機床的參數(shù),由于928TC中的11號參數(shù)的LINE是選擇編碼器線性的,假如該位參數(shù)設(shè)置不對,是可能出現(xiàn)上述故障的.LINE1時表示該機床應(yīng)該是配1024的編碼器,0表示該機床應(yīng)該是配1200的編碼器,但由于本機床的編碼器的標注已經(jīng)消失,所以只能把該位的參數(shù)改為以原來相反的數(shù),修改后試車,螺紋功能正常
.# w. N" Z5 e- d; j, N+ h! v
2 蘭溪數(shù)控銑床,在回零時,X軸一直快速移動,直到撞機床.從而系統(tǒng)有X軸報警
.
3 \- o+ l5 f0 R5 [
分析   經(jīng)詢問該故障是昨天的一次撞機后出現(xiàn).此可知有可能是在撞機時把回零接近開關(guān)撞壞或撞開了,使接近開關(guān)感應(yīng)到減速檔板,使CNC一直沒有接收到減速信號,從而出現(xiàn)上述故障,拆下鈑金發(fā)現(xiàn)回零接近開關(guān)已經(jīng)撞裂,更換調(diào)整后回零正常
.
( Q7 X9 l9 ^4 [" X( E" f! |
2 看

( A7 z" ~, z& A" u( v4 i- F在維修過程中,有些故障點是可以觀察到的.如下:, H/ ~" H0 Y& [3 g- E- s& _  F
1)燒焦和打火現(xiàn)象

, o0 z" W: U+ s; m1 x2)機械卡死和機械部件變形.
! `' w. o# T! k" V3 {% V, t/ H7 @
3)接線松動,斷路,虛焊等
.
& t) b3 z# J6 z! T
4)故障現(xiàn)象表現(xiàn)特征
., i" W4 L$ g1 p$ n9 C2 s- {+ {
3,廣機6136+DA98+980,,當運行切削螺紋指令時,,有時機床停止不動,有時又正常工作,。

4 m  z# s7 n. m/ `* Z6 v8 w; }分析:運行切削螺紋時,,也即是當系統(tǒng)遇到G92指令時,系先檢查主軸光電編碼器反饋回來的一轉(zhuǎn)信號和轉(zhuǎn)速信號,,當接收到這些數(shù)據(jù)后,,系統(tǒng)才根據(jù)這些數(shù)據(jù)和G92里的數(shù)據(jù)進行運算,然后發(fā)出指令使機床開始切削,。0 Z$ R) l( V* M# u3 _. x
排除步驟 :我們根據(jù)故障現(xiàn)象和切削螺紋的工作原理可知,,引起故障可能是編碼器回路某地方接觸不好,使電路時斷時通,,系統(tǒng)接收到的信號時有時沒,,從而出現(xiàn)上述的故障,首先觀察編碼器線兩頭的插座是否虛焊,,再檢查系數(shù)接收電路和編碼器內(nèi)部電路,,當拆開編碼器插頭發(fā)現(xiàn)有引腳焊點已經(jīng)生銹,更換插頭后,,一切正常,。1 @) V* f0 k! t' y  p
4 荊州6136+980+DA98Z軸運動時,,偶爾系統(tǒng)顯示Z軸驅(qū)動器報警,,而DA98顯示9號報警。9 W) u, _# z2 t. H
工作原理: 980T中,,驅(qū)動器報警報警信號從驅(qū)動器發(fā)送過來,,一般有高電平和低電平有效兩種選擇,, 9號參數(shù)為11時表示高電平有效,,為0時表示低電平有效,,在980T+DA98一般是設(shè)高電平有效,也即是當驅(qū)動有高電平輸入到系統(tǒng),,系統(tǒng)就顯示報警,。由于驅(qū)動也報警,所示可以排除是系統(tǒng)故障,,驅(qū)動器9號報警是編碼器出錯報警,,只要檢查電機反饋端到驅(qū)動接收這一環(huán)就可以,拆下鈑金發(fā)現(xiàn)電機編碼器已破裂,,更換后報警消除,。
$ F% e, g! Q9 h- ~( N6 `5 南通銑配990M,手動移動Z軸時,,套筒不能上下移動,。/ [, f/ h$ m8 c4 ^" `( F8 v
分析:套筒不能移動,有可能是機械卡死,,也有可能是皮帶松動打滑,,拆下保護電機鈑金和Z軸箱蓋發(fā)現(xiàn)皮帶已裂開,更換皮帶后工作正常,。
2 _; _2 R/ ^( Y2 ?5 Q0 n& d2 D3 聽
+ m# i  X8 _7 }聽是根據(jù)聲音來判斷故障原因,,在維修過程可以聽的聲音有:$ V# _0 B+ u" q/ `
1)主軸噪音
$ ^5 p2 B  r" V, I/ e2)進給軸移動聲。5 Y) h) k- I8 B: A
3)各電 機轉(zhuǎn)動聲6 T6 g1 D& n9 [) ^5 h
4)繼電器,,接觸器動作聲等
+ A5 s- {5 H3 t6 V3 I4 |6   德州6140機床,,MST功能不正常,有時行,,有時不行,。& t. O8 h( i; X* E! Q8 ]
分析:MST功能不正常,我們可以分三層來分析,,首先是系統(tǒng)的MST輸出電路,,假如+24V和芯片2803不正常。其次,,控制電路 控制電壓110V不正常,。最后是主電路中的380V電壓不正常。上述三種都可以引MST功能不正常,。我們首先檢查強電柜,,當打開電柜箱時,聽到控制變壓器吱吱響,,而正常是不會發(fā)出這種聲音的,,假如真的是電壓器不正常,,就符合第二種推斷。更換同型號變壓器后MST功能正常,。" ?5 [1 ^; \" h. c
7   武義6132在手動移動X軸拖板時,,拖板來回振蕩。3 d! x/ H# d3 [5 z: O
分析:X軸拖板來回振蕩有可能是機械卡死引起皮帶打滑,,也有可能是電機內(nèi)部卡死或缺相供電,。為了區(qū)別是機械卡死還是電氣故障。把電機拆下,,用鈑手手動移動拖板,,拖板可以來回自由移動。排除機械故障,。給拆下的電機上電使其轉(zhuǎn)動,,電機在來回振蕩,懷疑電機損壞,,更換電機現(xiàn)象如舊,。最后拆開電機插頭發(fā)現(xiàn)一相接線已脫落,重新焊上工作正常,。
1 x0 N9 k; u6 k$ `' h4 V" Y1 n4 嗅覺和觸摸
4 R5 T& `& H4 ?0 H. d$ q: n有時機床出故障時,,通過嗅覺和觸摸也可以定位出故障點,一般有芯片和電線燒焦的糊味,,而手摸電器表面感覺溫度,,機械部件的振動和反向間隙等。
$ r) _; W: }4 k$ U8   云南機床廠6140+980T在上電加工一個小時,,換刀時無動作,,但停機半小時再上電時換刀正常。6 M! a# G. B, l- _) y; O; {
分析:由于故障出現(xiàn)后手動換刀時,,強電柜的交流觸接器一直有動作,,說明系統(tǒng)輸出的刀架正轉(zhuǎn)信號是正常的,出現(xiàn)上述故障有可能是刀架的絕緣性不好,,當工作一段時間發(fā)熱引起短路跳閘,。查強電柜的空氣斷路器肯確已跳閘保護,后用觸摸刀架電機明顯發(fā)熱,,更換刀架電機上電工作兩小時正常,,說明推測正確。+ B( W) Q  c$ l% c% V
5 互換法
+ T3 Q; Z, a# c9 `" c( F. }) c1 k在數(shù)控系統(tǒng)中常有型號完全相同的電路板,,模塊,,集成電路和其它零部件。我們可將相同部分互相交換,,觀察故障轉(zhuǎn)移情況,,以快速確定故障部位,。當數(shù)控系統(tǒng)某個軸運動不正常,如爬行,,抖動,,時動時不動,一個方向另一個方向不動等故障時,。常采互換法來確定故障部位,。+ k, j8 W, X; l' G- _. }
9 980T+DA98系統(tǒng)的LK---32型數(shù)控車床出現(xiàn)X軸進給正常,,反向不正常,。時動時不動。采用手輪進給也如此,。
* r. M8 l( A. C7 V2 E7 v6 U- O" Z分析:980T系統(tǒng)是以位置,,方向脈沖兩路信號差分式輸出 DA98進行運算放大,以三相正弦波驅(qū)動伺服電機動轉(zhuǎn),。由上述故障說明系統(tǒng)輸出的位置脈沖正常,,但由于反向失常,有如下的可能:1 系數(shù)方向脈沖不正常,。2)也有可能是方向脈沖傳輸線路時斷時好,。3)驅(qū)動方向接收電路失常。4)電機故障,。先把X軸和Z軸信號線系統(tǒng)端的插頭對調(diào),。也即是把XS30XS31的插頭對調(diào)。上電在手動方式下+Z-Z來回按住,,觀察X軸的拖板會不會來回走動,,若來回走動說明是第一種可能。若還是不正常,,即X軸和Z軸的信號線整根對換,,若正常,說明是信號線的問題,,若不正常,,對換X軸和Z軸驅(qū)動器輸出到電機的三相電線和電機反饋回來的信號線插頭。若X軸正常就明是驅(qū)動器故障,,若不正常即說明是電機故障,。通過上面的更換法為驅(qū)動器故障,更換后工作正常,。
7 p8 Z! i7 P/ f8 Y7 ?  g10 980T+變頻器的CK6132I 數(shù)控切削螺紋時,,重復(fù)切削幾次時,把牙全部掃平,。
% h) a% f: J) M! c0 Y
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 樓主| 發(fā)表于 2008-12-2 09:23:34 | 只看該作者

故障診斷常用方法

分析:出現(xiàn)上述現(xiàn)象可由多方面原因引起,,我們只能一個個排除,。1)機床的機械故障。2)設(shè)置參數(shù)不當,。3)主板故障,。4) 編碼器故障。 5)編碼器反饋線接觸不好,。首先通過更換法來排除,,更換編碼器,假如正常,,說明編器故障,,否則更換編碼器反饋線,若正常,,說明編碼器反饋線接觸不好,,否則更換主板,正�,?赡茉O(shè)置參數(shù)不當和主板故障,。否則為機械故障。
1 Y- F' e/ L& |+ ]0 x2 H5   隔離法
0 l1 E5 x) a: S% H在維修過程中,,有些故障是關(guān)系到一個很長的鏈,,如果一個個部件排除,既費時,,又煩瑣,。以某一部件為界隔離一部分后再進行排除,有時起到事半功倍的效果,。4 ?0 ^$ `& ]" _% s
例11 荊州荷花6125+980T+DF3A,,在換刀時出現(xiàn)跳閘。
9 F% d& T: @4 ]* L分析:由于跳閘是在換刀時出現(xiàn)的,,我們可以得知是刀架控制回路某處漏電引起跳閘保護,。但由于不知某個部件,假如一個個排除不必要,,我們可以把強電柜的接線排的刀架三相電斷開,,使刀架電機斷開,然后上電換刀觀察是否跳閘,,假如有,,即是三相輸入到接線排的線路有漏電現(xiàn)象,否則是接線排到刀架電機線路有漏電現(xiàn)象。經(jīng)觀察,斷開上電換刀并沒跳閘,,說明是接線排到刀架電機線路有漏電現(xiàn)象,。由于機床的刀架電機是采用內(nèi)接法,而接線排到刀架電機的連線點在刀架底下一個槽內(nèi),。由于加工加冷卻液時,,有冷卻液滲透到槽內(nèi)引起短路。拆下刀架把線取出吹干,,用熱縮重新包好,,裝進槽再用玻璃膠封好。裝好上電換刀正常,。
: J4 v6 W) b9 n9 c( j- u6 _例12   中星數(shù)控6125+980T+DA98,,在加工過程中X軸驅(qū)動器出現(xiàn)4號報警。關(guān)機重新上機移動X軸就出現(xiàn)報警,。
7 i% s  O2 B, h5 s分析:查驅(qū)動器說明書4號報警為位置超差報警,。原因有:1)電路板故障,。2)電機U,,V,W引線接錯,。3)編碼器電纜引線接錯,。4)編碼器故障。4)設(shè)定位置超差檢測范圍太小,。5) 位置比例增益太小,。6)轉(zhuǎn)矩不足。由于是在加工過程出現(xiàn)報警,,所以2,,3,4和5的可能性先排除,,余下的1 ,,4和6。1和4的可能是電氣故障,,而6的可能是由于機械卡死而使轉(zhuǎn)矩不足,,為了弄清是電氣故障和機械故障,可以把電機和絲杠分開,,上電移動X軸觀察電機是否轉(zhuǎn)動,,若轉(zhuǎn)動則說明是機械卡死,否則電氣故障,。拆下上電觀察電機是可以轉(zhuǎn)動,,后來拆下絲杠的鈑金,發(fā)現(xiàn)絲杠的螺母座有很多鐵屑。用鈑手也轉(zhuǎn)不動絲杠,,說明是機械卡死,。后來把螺母座用汽油清洗一次重新裝好上電一切正常。' O% ?$ ~5 r6 i1 J; g8 j  i6 t% m
6 自診斷$ ?. H0 Z; S( B5 M1 o0 i+ g
自診斷技術(shù)是當今數(shù)控系統(tǒng)的一項十分重要技術(shù),,它是評價系統(tǒng)性能一項重要技術(shù)的主要指標,。數(shù)控系統(tǒng)自診斷越來越強,從原來的簡單的診斷朝著多功能化的方向發(fā)展,,其報警種類也越來越多,。當數(shù)控系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,借助系統(tǒng)的診斷功能可以迅速,,準確地查明原因并確定故障部位,。因此,對維修人員來說,,熟悉系統(tǒng)的自診斷功能是十分重要,。
* ]9 W- k0 Q% I* Q$ R7 D! }4 e1)開機自診斷
4 U5 e) }- i4 m& c數(shù)控系統(tǒng)通電后,系統(tǒng)自診斷軟件會對系統(tǒng)最關(guān)鍵的硬件和控制軟件檢查,,如CPU ,,RAM,ROM等芯片,,I/O口及監(jiān)控軟件,,如果正常,將進入正常操作界面,。如檢測不通過,,即在液晶上顯示報警信息或報警號。指出哪個部分發(fā)生了故障,,將故障原因定位在一定的范圍內(nèi),,然后通過維修手冊找出造成故障的真正原因,根據(jù)書上的說明進行排除,。( j$ h1 q: K( X1 g
例13   配980T的數(shù)控機床每次開機會顯示“未能保持有效型數(shù)據(jù)”,。
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 樓主| 發(fā)表于 2008-12-2 09:24:10 | 只看該作者

故障診斷常用方法

分析:在查維修手冊該報警為RAM對新設(shè)置的參數(shù)和程序存儲不了,為RAM損壞,,更換主板兩片RAM芯片上電開機一切正常,。" a4 e, X/ g1 C; a- ~, n
例14     南通銑配990M開機時出現(xiàn)“科能報警”。, d4 ?  _* W# I# t$ D! S5 {
分析:在查維修手冊該報警為CPU 處理出錯,。一般由于工作電壓偏低或偏高,;或是芯片的引腳接觸不良。先用萬用表測電源盒的+5V是否正常,。如不正�,?梢杂眯÷萁z刀調(diào)節(jié)電源盒的電位器使輸出為+5V。如正常,可把系統(tǒng)的主板拆下,,把CPU,,CLPD等芯片撥出,然后把IC座的觸頭重新調(diào)整再把芯片插回,。
; p' y) P1 m3 ]: _5 u2) 運行自診斷0 _2 z& r4 r# k, T, U
運行自診斷是數(shù)控系統(tǒng)正常時,,運行內(nèi)部診斷程序?qū)ο到y(tǒng)本身,位置伺服單元以及數(shù)控裝置相連的其它外部裝置進行自動測試并顯示有關(guān)信息和故障信號,。只要系統(tǒng)不斷電,,這種診斷將會反復(fù)進行下去,不會停止,。診斷信息有:CNC與機床之間的I/O接口,;CNC內(nèi)部各存儲器的信息;伺服系統(tǒng)的狀態(tài)信息,;MDI面板操作面板的狀態(tài)信息等,。( }) Q+ |; H) ?8 V* B1 A7 v
例15    數(shù)控系統(tǒng)為980TA,伺服為DA98,,開機運行時系統(tǒng)顯示X軸驅(qū)動器報警,,而驅(qū)動器顯示11號報警。
6 J* [+ ]1 w! i, X: [+ ~分析:驅(qū)動器11號報警可從驅(qū)動器使用說明書可了解其故障原因和排除故障方法,。原因:1)電路板故障,。 2)驅(qū)動U、V,、W之間短路。 3)電機絕緣損壞 ,。4)供電電壓偏低 等,。按上面的互換法把X軸和Z軸的驅(qū)動對換,驅(qū)動報警并沒清除,。故可排除X軸驅(qū)動器,。后來把電機的插頭扭下進發(fā)現(xiàn)插頭的絕緣體已經(jīng)燒焦使驅(qū)動U、V,、W之間短路,。 后來更換電機插頭上電一切正常。
4#
發(fā)表于 2009-10-31 20:48:36 | 只看該作者
好東西啊 �,�,!
5#
發(fā)表于 2010-4-19 17:41:41 | 只看該作者
分析的診斷方法比較有用。
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